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S7—200-PLC在脉冲布袋除尘器控制系统的应用.pdf
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S7 200 PLC 脉冲 布袋除尘器 控制系统 应用
胡月华 王冬梅 武汉科技大学 S 7 2 O O P L C在脉冲布袋除尘器控制 系统的应用 引言 钢铁的冶炼过程中,会产生大量的粉尘散入空气 中,如不加以治理,不仅污染了环境,还对操作人 员的健康造成威胁。因此对钢铁冶炼产生的粉尘进行 治理受到高度重视。由于布袋除尘系统除尘效果好而 被钢铁生产企业广泛采用,山东某钢铁公司铁水脱硫 除尘系统采用的就是布袋除尘器。该系统若采用常规 控制方法,则会因输入 输出量较多而使控制线路复 杂且造价昂贵,本文采用 s 7 2 0 0 P L C和文本显示器,利用改进了的矩阵控制电路为该除尘系统设计了一套 价廉、可靠的控制系统。系统组成及主要功能 该铁水脱硫除尘系统主要由除尘器本体、卸灰系 统及风机、电动机及管道的温度、压力测量与故障报警 等几部分构成,其中在除尘器本体主要完成在线清灰 控制,除尘器共分 5个大室,1 0个小室,每室 1 1 只脉 冲电磁阀,共计 1 1 0 只。该铁水脱硫除尘 P L C控制系统的主要控制功能 如下。(1)清灰控制 控制方式:定时、差压、手动(检测调试时)三种 清灰周期数:1 5 次可调 清灰周期间隔:0 3 h 可调 脉冲宽度:0 2 l s 可调 脉冲间隔时间:1 l O s 可调 压差数显范围:0 5 0 0 0 P a 压差清灰值设定范围:1 5 0 0 3 0 0 0 P a :!】钉2 o o s J g 2 4 卷 第6 期 清灰室号、阀号数字显示(2)卸灰控制 在除尘器 5个大室的底部分别设 置有 1 个灰斗,共 5个灰斗,第 1 个灰斗设有上、下料位计,第 25个 灰斗仅设下料位计。当灰斗灰满时,上料位计发出信 号,P L C系统声光报警,斗式提升机开始运行,间隔一 段时间后刮板输送机运行,接着 1 5 灰斗顺序依次 卸灰。控制方式:自 动 手动(3)温度与压力检测 系统运行中需检测风机轴承、电动机轴承 定子、冷却水及烟气的温度,还需检测冷却水、风机进 口烟气 负压、除尘器进出口压差,温度与压力值均进入 P IJ Z 控 制系统,完成对除尘器的控制与保护报警。(4)风机人口多叶调节阀控制 多叶调节阀电动执行机构受 P L C控制,风机起动 前多叶调节阀关闭,风机起 动 6 0 s 后多叶调节阀开起;风机关闭后,多叶调节阀自动关闭。多叶调节阀开度 0 9 0。范围可调,调节阀开度检测输出4 2 0 m A电 流信号。系统硬件配置 根据前面分析可知,该系统若采用常规控制方法:工作参数的设置与显示利用拨码开关和数字显示器通 过译码法与 P L C连接来实现,每只脉冲电磁阀均单独 用一路输入 输出点控制,则输入 输出点数需 3 0 0 多 路。小型 P L C由于受输入 输出点数的限制而无法完 成控制。采用大中型 P L C进行控制,则会使整个系统 的控制线路复杂,造价昂贵。维普资讯 http:/ 根据除尘器的工作特点:1 1 0 只脉冲电磁阀每次只有 1 只工作,将 1 1 0 只脉冲电磁阀按室位分成 1 0 组,每组1 1 只,可采用 1 0行、1 1 列 的矩阵控制电路来完成脉冲电磁阀 的手动 自动控制,且 P L C的输入 输出点数分别只需 2 1 路。除尘器控 制系统工作参数设 置和显示,用 T D 2 0 0 文本显示器来解决,使得系 统所需的输入 输出点数大为减少。本系统硬件 选用 S I E ME N S公 司 s 7 2 0 0 P L C(C P U 2 2 4)及配套 模块 E M2 2 3和 E M2 3 1完成 输入 输出控制,选用 T D 2 0 0中文文本显 示器完成工作参数的设置与显示,系统配置的输入 输出开关量共计 8 8路。S 7 2 0 0 P L C是 目前 小 型 P L C中最具代表性的一种,它软硬 件资源丰富、通信功能强大,价格低 廉,是 目 前工控方面的主流控制器。T D 2 0 0是 S I E ME N S公 司专为 S 7 2 0 0设计 的中文文本显示器。它既 可以设定和修改参数,又可以显示 各种信息,为 P L C控制系统提供了 一种廉价的人机界面解决方案。除 尘器控制系统通过 T D 2 0 0设定清 灰周期数 间隔、脉冲宽度 间隔及 多叶调节阀的开度等。正常情况下,T D 2 0 0显示清灰 室位、阀号、多叶调节阀的开度,操 作人员可通过触摸键观测其他参 数,一定时间后,系统 自动回到正常 显示位置;报警时,系统 自 动切换到 显示报警信息画面,报警结束后,系 统会 自动回到正常显示状态。另外,在系统设计和调试过程中,还可使 用 T D 2 0 0的部分功能键对系统进 行设置和诊断,既提高了效率,又节 约了硬件资源。控制系统硬件组成 如图 1 所示。另外,风机轴承、电动机轴承 图 1 控制系统硬件组成 定子、冷却水、烟气等的温度、压力 检测与显示通过数显调节仪来实 现,数显调节仪输出的报警信号进 入 P L C,进行系统的联锁控制与保 护报警。布袋除尘器控制系统采用了上 述硬件配置后,完全满足了控制要 求,同时简化了控制电路,提高了其 可靠性,降低了成本。在控制电路设 计过程中需着重注意的是脉冲电磁 阀的矩阵控制电路,必须对传统的 矩阵控制电路加以改进才能用于此 系统中的脉冲电磁阀的控制。脉冲 电磁 阀矩阵控制电路 根据除尘器脉冲电磁阀的工作 特点,按室位将 1 1 0只脉冲电磁阀 分成 1 0 组,每组 1 1 只,采用 1 0 行、1 1 列的矩阵电路可实现 1 1 0只脉 冲电磁阀的控制。布袋除尘器清灰 脉冲电磁阀一般采用直流 2 4 V驱 动,因此需在每只脉冲电磁阀线圈 两端并接续流二极管 1 N 4 0 0 7,以防 止脉冲阀线圈断电瞬间产生瞬时高 压对其他设备产生破坏。不难分析 出,若直接采用传统的矩阵控制电 路对脉冲电磁阀进行控制,续流二 极管会与脉冲电磁阀构成不正常环 路,引起脉冲电磁阀误动作,即使不 产生误动作也白白消耗了电能,汇 集成较大的电流冲击继电器触点,缩短了继电器和脉冲阀的寿命。因 此对传统 的矩阵控制电路加 以改 进,改进方法为:在每只脉冲电磁阀 线 圈 电 路 中 串 人 1只 二 极 管 1 N 4 0 0 7(D1 1 1一D 2 2 0),如 图 2所 示,保证了每只脉冲电磁阀只能正 向流通电流,而不可能构成环路。但 这种处理使得脉冲电磁阀回路接线 变得复杂,为简化接线提高其工作 可靠性,将这两类二极管电路做成 印制电路板,二极管直接焊接在电 路板上,脉冲电磁阀线圈从焊接在 电路板上 的接线端子接线。一般 P L C都有丰富的编程指 令,利用 P L C的计数、移位、置 复 位、条件判断及跳转等指令可实现 对整个除尘器系统的程序控制。辚 衄I 维普资讯 http:/ 图 2 改进的脉冲电磁阀矩阵控制 电路 结束语 采 用 S 7 2 0 0 P L C加 廉 价 的 T D 2 0 0 中文文本显示器,利用改进了 的矩阵控制电路,实现了对布袋除尘 器的控制,简化了控制线路,降低了 成本,提高了可靠性。该控制系统已 成功应用于山东某钢铁公 司的铁水 脱硫布袋除尘系统中,实际运行结果 表明,该系统功能完善,可靠性高,使 用方便,价格便宜。文中介绍的改进 了的矩阵控制电路还可推广至其他 控制系统中,可有效解决 P L C 输入 输出 点数不够的问 题。印 圈 易 铂 2 o o s 2 4 卷 第 6 期 (上接第 2 9页)气冲强度为 1 3 1 7 l m z s,水冲强 度为 3 4 l m z s,气水同时冲 5 6 m i n,水冲,气冲的前后强度不变。采用待滤水漂洗的强度为 2 l m z s 左右。(3)水冲 气水反冲洗最后一个阶段是水 漂洗阶段,其作用 为:首先,将从滤 层中去除在气水混合冲洗,用清水 层置换废水层;其次,将残留在滤床 中的空气排出。3 排渍 在进行气冲的同时起动排渍 泵,把气水从滤料中冲洗掉的污泥 和悬浮杂质及时的冲到排渍沟中 I 1 7有效 Q1 1 驱动。4 故障停机和故障保护 当滤池 的各个 电气设备处于现 场 P L C自动控制方式、现场 自动控 制方式、远程控制方式时,为了使各 设备之间能够协调一致快速地完成 过滤和冲洗任务,同时又为了防止 某一个设备出现故障影响其他设 备,采用了分散控制集中管理的办 法,让各个设备独立工作,出现故障 分散报警的方式,可以快速进行故 障维护又不影响生产。如图 1 b的故 障输入和故障输出报警等。同时由 于软件程序对反冲泵、鼓风机、和出 水阀进行故障检测、故障判断和进 行故障保护控制,特别是与之相关 的设备进行了必要的保护控制。5 掉 电自保 本 系统采 用 的计 时器 T 5、T 6、T 7是 T O N R延时积分型,具有掉电 自保功能,即系统掉电后,保存在 R A M存储器中T 5 T 7当前值,仍可 依赖 P L C自带的大容量电容保存 2 5天。6 自动过滤反冲洗 本系 统采用 的 P L C具有 实 时 时钟功能,即使系统掉电了,实时时 钟仍可不断地刷新,直到大容量的 电容放完 电为止。当选择现场 P L C 自动控制方式时,现 场 P L C就 可以 每天自动定时的进行过滤反冲洗,如果水头损失计可以有效地控制反 冲洗的过程当然很好,如果水头损 失不能控制反冲洗的过程,就需要 进行定时控制,选择这种方式一方 面基于上次自动反冲洗结束的时间 间隔,另一方面来 自系统不断地刷 新读取 P L C内部 C P U时钟,将系统 的 13 期和时间按年一月一 13 一 时一 分一秒 星期 的格式依次存储 在 V B 1 0 0 V B 1 0 7 缓存区里,然后 存放在 V B 1 0 3、V B 1 0 4里的时间与 定时的时间相比,启动反冲洗程序,就实现了完全的自动反冲洗过程。结束语 该中水气水反冲系统经过一年 多的运行测试,其性能可靠,故障率 低,节约能耗,实现了现场的自动化 控制,提高了自动化水平,在中水处 理应用中有一定的使用价值。印 维普资讯 http:/

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