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2023年先进女职工管理者材料.docx
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2023 先进 女职工 管理者 材料
先进女职工管理者材料 是公司的对外窗口单位,每年担负着300多万吨/数亿元进厂各种原料、合金炉料、生铁废钢及白灰、冷球、镁球等40多个品种的质量把关检验工作。 作为一名站长兼书记,几年来巾帼不让须眉,发扬四自精神刻苦钻研业务,爱岗敬业勇与奉献,廉洁从政为人师表,始终把工作当成事业,围绕进厂检验岗位特点,大胆改革创新,带着全站职工严把进厂原料质量关,2023-2023年,使精粉平台与垛、进厂与使用的品位差逐年降低(0.02%降至-0.016%),从源头为公司把关增效上百万元,连续五年获公司质量铜牌奖,质量检验、平安管理、现场管理、党建、qc各方面均取得了公司级及以上奖励,真正树立了窗口岗位的标杆形象。 一:爱岗敬业、无私奉献、当好领头人 打铁还需自身硬――作为领头羊,为了带好队伍,首先自己刻苦钻研精通业务,在01年获得本专业“高级职称〞的同时,本着干什么学什么原那么,自我加压充电,近几年利用业余苦钻现在从事的40多种进厂原料炉料的检验规程、标准和作业程序及“质量管理、体系审核及选矿、烧结、冶炼〞等相关知识,先后获取“省级内审员及质量工程师〞资质,提高了自身业务素质,为开展好贯标及质量管理、进厂检验等各项工作奠定了坚实根底。 作为管理者,经常迎风冒雪,深入到各个岗位问寒问暖并指导工作;炎夏酷暑,又经常深入到下属2023个检验点,对检验过程进行监督检查。为了掌握每天进厂各种原料炉料的实物质量情况,本人坚持每天深入制样室内、平台车上、合金库内、烧结料场、石灰窑旁、废钢现场发现异常并收集现场第一手资料。不仅自己熟知并掌握40多种进厂原料炉料的检验规程、标准和程序尤其质量异常的区分,而且还利用业余将相关的规程、标准及程序整理成19块图表上墙,每班一册,以方便职工的学习和检验。针对进厂特点,将创作的“原料检验方针、质检精神、进厂检验三确保内容及相关的平安标语〞等制成标牌贴在相关班组及会议室,提高了该站的人本文化及文化气氛。 针对该站职工素质不等,04年人员2—3次15多人频繁流动的特点,本人凭借自己的实践和工作经验,厚集薄发深入浅出,结合停料的间隙与今年2、5、9、11月先后4次组织员工认真开展了150多学时的岗位标准规程、新增废钢、炼钢、烧结、选矿相关工艺知识的培训;开展了4次技术练兵赛、30多个品种(从品位、水分、粒度、内外质量等)认料比赛、异常原料识别、精粉缩分根本功、生铁钻样根本功训练活动,并将其与奖金、每月百分考核挂钩30%,对每次考试比赛的前三名进行20230、80、50元的物质和精神奖励,从而大大提高了职工的学习比赛积极性。使队伍的整体素质、实际操作技能和检验把关能力大大提高,对此本人付出了许多的艰辛,得到了职工的普遍认可。 工作重于一切。责任重于一切。为了工作和事业,每逢节假日或星期天,本人经常是舍小家为大家,牺牲无数个休息日,无数次带病坚持工作,默默无私地奉献着。高度的责任感和强烈的事业心,感染了周围的职工,也得到了领导和职工的认可。 二:与时俱进,开拓创新,使质量检验工作连年跨越新台阶 04年随着市场形势的不断变化,进厂原料的形势日趋紧张,精粉的内在质量波动越来越大:外地最高品位达65-71%左右,其中发现曾经埋有75、87%雷的铁粉。本地精粉一般在63―65%之间波动,质量最次品位在50-59%之间,尤其发现一些伪劣并的精粉,品位仅24.3-43.3%左右,二氧化硅最高16.7-22.8%,硫最高的在6.598%,无疑给正常的把关检验工作带来了相当的压力及难度。 作为一名党员干部,本人总是以与时俱进永不满足的思想理念,不断解决进厂检验工作中面临的新情况新问题,创造性的开展工作,确保原料进厂值与使用值的符合性。 1:完善各项规章制度,进厂检验求精求细 04年为进一步杜绝进厂检验程序、管理环节漏洞,作为站长,从强化细化原料进厂检验管理入手,先后两次讨论并对40多个品种进行了23项取制样方法的改革。在原有19项160条规章制度的根底上,今年又补充出台了—平台精粉新的挑沟方案要求8条;站内、站与部、部与分厂、站与站间质量信息、异常反响制度;精粉质量抽查及出差考核细那么,样本车抽查制度、精粉的取制、编码、装样、留样、封口、签字、质量异常单车抽查与考核、异常把关奖励等88条具体量化要求和考核标准,使制度更具有可操作性,精粉检验工作有章可循,严之有据;在监督管理方面,站上也由以往的重视抽查结果-死后验尸转移到加大精粉取制样过程的监督力度,及各环节所留成分、水分底样的抽查力度,严格考核奖惩,进厂检验管理进一步求精求细求实,为降低精粉的品位差奠定了根底。 2:多措并举,严把大宗原料――进厂精粉质量关 2.1变更精先进女职工管理者材料第2页 粉挑沟方案,确保样本随机性 为提高的平台挑沟的随机性,根据概率论统计学的原理04年4月份开始将精粉的“原五个够位-前、后、中、立、斜,只在车的1/3处、中央部位挖沟的6套挑沟方案,一天只变更一次〞的弊端,改革为目前的12个挑沟位、遍布车的前、后、左、右、中央、四角及车帮都可以挑到的12套方案,且双方每2小时必须抽签变更1次,从而大大提高了精粉挑沟的随机性及平台样本的代表性,降低了精粉品位差。 2.2:改进平台取样方法,提高结算样本代表性 针对传统的精粉取样“3点/车,0.5kg/点,自下而上刮取,底部往往取的量少〞的弊端,今年站上结合数十次方法比照试验,8月份最终改革为现行的“上中下三个料层分段刮取、自上而下切取、沿对角线刮取及中上、中下段刮取〞等9种取样部位、4套取样方案,此外取样方由传统的每天一种改为4种方案,随挑沟方案每2小时抽签随机变更一次,使结算样本更具有代表性,使精粉品位差进一步降低。 2.3:改进平台取样工具,确保精粉取样的一致均匀性 针对精粉原平台取样铲……上下一致,取样往往下多上少,不利均匀刮取的弊端,今年本人7月份又设计制作了3种16件如带斜度、下带凸沿,带筋的样铲,为确保取样上下截面的一致性及样本的代表性、为降低精粉品位差奠定了根底。 2.4:加大平台过程及时段抽查力度 为确保精粉检验的客观公正,防止弄虚作假,今年站着重强化过程的监管力度:站上加大了早晨、中午、黄昏3个特殊时段的抽查力度;质检及烧结物采三方加强了平台时段3次/周的抽查结算力度;尤其站上加强上垛卸车后的异常抽查力度,发现粒度、颜色、水分异常及弄虚作假现象,三方到场,十点以上采样单车处理。平台发现精粉粗细、干湿、颜色差异等异常料加大了单车进行上下层、车箱前后、比照取样分析力度,杜绝了伪劣原料进厂;针对公司冬储及进料时间屡次延长(如24小时进料、早5:00-晚8:00进料),站上合理调配并坚持每天留守管理人员值班监督,加大了冬储时期早、中午、黄昏及夜间时段抽查力度,严把进厂质量关口。 2.5:积极发挥铁品位分析的指导作用,进厂检验提前预知并预控 针对今年户多料杂的现实,站上先后屡次修订并开发出28户精粉供户的铁品位快速分析曲线,加强了对新供户一律实行3-5车样板车抽查制、分层分装、埋雷等异常料内在质量变化,首先做快tte、s、sio2快速分析与监控,对正常检验起到积极的指导作用,检验如同平安工作一样做到预知预控。 2.6:强化精粉水分样本管理与检测比对工作 为减少精粉水分的散失,取样环节新改革采取“样桶加盖并加套塑料袋新举措,缩分环节禁开电扇、并增加保存水分各环节底样以备查〞,强化每天手工与仪器30%的比对力度。利用6月上旬停料时机,认真开展了240组a/b仪器校验及与手工水分、国标法的比对工作,从而确保了精粉水分及测定的准确性。水分测定人员管理由以往的固定3个班长操作,为目前的8人掷筛子随机确定,杜绝了人为因素的影响。 2.7:健全各项台帐,利用统计技术指导检验工作 为强化根底数据管理及发挥统计技术作用,今年站上健全并新增以下5项根底管理台帐:精粉全分析电子台帐、水分仪测定与手工比对台帐、铁品位分析与化验分析台帐、精粉平台与垛检台帐、每月进厂与烧结使用品位差比照台帐,并利用统计技术绘制出直方图或折线图,从中查找品位或各类误差波动的规律,以指导检验工作、不断改革取样方法,从而为降低品位差奠定了根底。 2.8:实施岗位整合管理,杜绝人为因素影响 为最大限度降低人为因素的影响,04年5月起对精粉岗位人员进行了整合管理,改革―以往的“精粉平台的9人分3班专取平台样、班长专做水;垛样6人两个班专取垛样火车样,专制平台结算样本〞的弊端,改革为“将上述5个班组整合一起管理,分两个大班组,8保6上白班,2人上夜班,从取制样、1次缩分测水、2次缩分、测粒度、制结算样等均采取打筛子随机确定的新的人事管理制度〞,杜绝了人为因素的影响及弄虚作假行为的发生。 2.9:采取鼓励措施,奖罚并重,提高员工的责任心 为提高平台员工的责任心,本人改革以往注重对职工操作的过程、行为、出差从严管理与考核的管理弊端,今年大胆改革采取鼓励措施,奖罚并重的原那么,对行之有效的好的建议、取制样方法小革小改、异常料质量把关、成绩突出者进行单项奖励,出差进行考核,做到制度目前人人平等,每月全站会公开各项考核,从而提高了职工的积极性与责任心。 取得效果――由于措施到位,创新工作,04年尽管户多料杂(每天16-21多户,进货量每天近万吨),带着原料站齐心合力共检验各种进厂原料356.9万吨,其中精粉248.3万吨,进厂与烧结使用的品位差降为0.016%,再创历史新低。对各类夹杂明水扣吨885.3吨,尤其对精粉分层分装埋雷伪料实施单车惩罚893车次,退伪料53车次,为公司创效数百万元。站内部早、午、黄昏时段及三方平台时段抽查结算247车,底样抽查536次,制样量6588个,比去年增加2200多组,检验工作再创新台阶,较好地履行了把关职责。 3:采取九项举措……严把进厂废钢质量关 随着公司机构改革,废钢检验业务自04.4月份并归原料站以来,为搞好废钢检验工作,本人从强化制度抓起,依据进厂废钢检验标准起草了“进厂废钢检验规程〞、“进厂废钢检验管理方法及检验程序〞。并且根据岗位检验特点,出台了“废钢检验内部抽查与考核8条制度加以试运行〞,使废钢检验做到有法可依、有章可循,违法必究;为了使废钢检验更具代表性,在部长组织下本人先后到天铁、安钢等单位进行对标学习,博采众长,使废钢检验制度更具科学性、操作性;为了能让职工们真正掌握检验标准,同协作单位运输部一起,本人主讲举办了“废钢检验培训班〞,并到废钢检验现场进行模拟检验;检验方法采取了“眼看心估〞目测法,质检运输物采三方全程监督、签字确认,背靠背各自判别打分,然后求“均值法〞,以到达公正检验,最大限度地减少了人为因素的影响;对于明显的加砂夹杂或大量的铸件、轻薄料等,采取“跟车过磅实地称量〞,进行公正扣吨;对危险易爆品、密闭容器等,用红漆做好标记,指挥外工进行切割,以防止冶炼过程发生爆炸;由于进厂废钢品种繁杂,不易识别,本人积累了20多组特殊的彩照,(如密闭容器、铁锅件、机加件、轻料、薄料、重废件、超长件、油件、减速箱、有色件等),使抽象的标准转变为看得见、摸得着的实物的标本图片,方便了职工的检验;为进一步确保废钢检验的公正性,采取对一些常见的非标准料挑拣,并实地称量,用红漆加以标注,作为“样本参照物〞放在场地,其它类比采用“多增少减〞公正扣吨。 效果――通过以上措施的逐步落实,04年带着全站共检验进厂废钢2870车次,67635余吨,共检出各类不合格料6537.2t,其中仅扣泥沙杂物就889吨,仅此一项把关增效数十万元,较好地履行了把关职能,为公司从源头降耗增效做出了应有的奉献。

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