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2023
能源
利用
状况
分析
报告
能源利用状况分析报告
2023-202223年能源利用状况分析报告
回忆和总结三年来的节能工作情况,明确了十一五节能目标和工作重点,安排部署了节能工作任务,发动和带着全体员工树立和落实科学开展观。以节能降耗为第一要务,以搞好环境保护为第一使命,以创造平安、平稳、和谐为第一责任,以提高全员素质为第一目标。抓住机遇、真抓实干,为实现恒昌持续有效协调开展而努力奋斗,为创造恒昌美好的明天而努力拼搏,为实现社会开展,公司、个人双赢而努力。
2023-202223年,在节能领导小组的正确领导下,公司认真分析节能形势,积极采取各种措施,圆满完成了三年的节能目标任务。
一、狠抓产品质量,减少加工能耗损失,确保节能目标的实现。
三年来全体员工共同努力下,通过职工培训、岗位大比武、岗位竞赛、班与班之间赛产量、赛质量,并且对产量、质量第一的班组进行了奖励,而且月月兑现,对个人技能操作比赛获得名次的进行了奖励。通过比赛,赛出了质量,赛出了势气,赛出了好的作风,人人都苦练本领,学技术,熟料28天强度平均52.2mpa,fcao合格率增加,水泥掺合材最高到达26.06%,年平均到达21.77%,,而且强度符合国家标准,创历史最高。通过分质堆放,入库搭配使用我们生产的32.5级及42.5级水泥1
深受客户青睐。在质量上我们严格过程质量管理,提高每一道工序质量又是我们一项措施。我们在使用电石灰、电石渣时,因每天的吨位不一样,给我们工艺配料造成了极大的困难,我们采取勤检测、多观察,工艺加强监督,确保了产品质量,真正做到了以人为本,人定胜天,每道工序都必须确保质量,上道工序保下道工序的原那么。生料车间年在确保下一道工序质量方面做得非常好,真正做到了有令必行,有禁必止。工艺上及时分析化验判定各半成品质量,并分质堆放管理,有效地防止因上道工序质量波动,影响下道工序质量。同时工艺上对违反工艺纪律的进行了严肃查处和批评,有效地防止了质量事故的发生,确保了“尔宾〞牌水泥在宜宾的地位。
二、狠抓原料进厂管理,确保能源消耗目标得到有效控制。为了确保产品质量,我们从源头入手,狠抓原燃材料进厂质量,实行按质论价,对不合格品坚决拒收,有效地保证了产品质量。三年共拒收石灰石50车,共扣250车次357.5吨;煤20车,共扣80车次217.3吨;页岩40车次25吨,煤渣200车次70吨。为寻求合格、适宜、合理的原材料、废渣,我们跑遍了宜宾所有厂矿取样、检测、实验,最后用到生产中去。
三、狠抓生产管理,确保能源消耗得到有效控制。
三年来,我们始终坚持节能降耗不动摇,牢固树立科学才能开展生产力,管理才能出效益的原那么来指导生产。针对固定本钱费用增加,零配件、电价、原材料等上涨实际情况,我们
着重放在了优选掺合材、综合利用工业废渣上。
在优化本钱、节能降耗方面,严格按照以人为本,严细管理,突出重点,依靠科学实验,寻找适用的、优质的、具有活性的掺合材降低生产本钱。
1、利用废渣配制生产,降低生产本钱,在202223年7月份经公司管委研究成立了攻关组,采用炉渣作原料,利用其活性取消晶种并且利用其热值,在一线成功使用并且收到了很好的效果,降低配煤3-5%,每吨生料原料本钱节约2023元/吨以上。随后在
二、三线也成功使用,每月节约20-30万元。202223年生料
二、三线坚持使用电石灰和一线使用炉渣。全年煤耗下降
1.27%。
2、加强对进厂煤的管理,实行车车检验,经过多人取样破碎,有效杜绝了人情样。严格控制了进厂煤质量,有效地杜绝了掺假煤入厂。对发现掺假煤我们一是拒收,二是没收,三是罚款,有效地控制了以次充好带来不必要的经济损失。
3、为了提高产品质量,降低生产本钱,化验室全年共安排科研实验150组,探索出利用矿渣、铁粉、电石渣、粉煤灰、黑渣、墨石匹配生产32.5级水泥。在保证质量的前提下,提高了掺合材的掺量,提高了水泥的比外表积和出磨安定性合格率。仅掺合材就节约上百万元。
4、为了节约本钱,各车间机修自己制作提升机挖斗、链扳机斗。水泥车间自己制作提升机一台,皮运机一台。生料车间自己制作回转筛一台。立窑自己制作单管一台,收尘两台。
2023-202223年大的技改50项,小的技改15项。
5.202223年通过各种试验,生料车间采用掺入节煤剂使立窑车间的热值由原来的650大卡降为630大卡的配比.
6.202223年还投入了200多万元对水泥车间进行了大的改造,增加了台直径2.6x13m的管磨机,使水泥的生产总量有了增加,而且实行了错峰用电,仅这一项每年为公司节约上百万元.
四、通过加强机电设备管理来实现节能降耗
“攻于善其事,必先利其器〞这是我们抓生产搞设备管理必须遵循的一个原那么,否那么将事倍功半,也可能劳而无功。
3年机电方案检修电器66项,机修278项,大小技改63项,大修70项。有的设备老化磨损严重,突发故障较多,而且大修增加,我们除每月26号检修外,还对存在问题较多的设备进行了大修更换。
在生产过程中根据暴露出来的问题,我们尽量安排在顶峰时段检修,在整个检修过程中,生料组织抢修比较好,领导始终在现场,检修时间短,组织得力。水泥车间最差,时间拖得最长,主要是领导思想观念不对头,指挥不得力,管理不到位,职工办事推三阻四,拖拉现象严重。机修管理差,配件废铁随处可见,管理力度不够,会议内容传达不畅,执行力不够。机电车间检查监督不到位,只知道一起抢修而忘了自己的身份,自己既是战斗员又是指挥员。在这里值得我们学习的是生料车间机修、电工团结协作,团队精神好,师傅带徒弟带得好,该
车间只要停机,机、电人员都在检查保养设备。在运行中发现问题,及时处理并报告,设备故障低,电器设备事故少,电机烧坏最少,特别是电工班对工作认真负责,在班组挖潜增效,在三大车间收入最高,节约最多,班组团结可靠。
节能工作存在的缺乏
公司对节能工作非常重视,能源管理组织机构和制度比较完善,利用效率较高。但是,由于节能管理人员缺乏,管理机构和制度尚未健全,能源计量管理工作尚不够细化,仍在着节约潜力,可以从以下几个方面进行改进。
1、定额考核不够细化,需进一步完善节能管理的体系建设,使企业能源管理工作更上一层楼。
2、尽快完善对各工序及主要耗能设备的二级和三级计量仪表的配置,建立并完善细化产品能耗考核指标体系,实施分级考核,强化能源统计工作,完善各种能源消耗统计报表,细化对工序及产品的能耗考核。
3、加快对配电系统的电效改造,采用变频调速技术对重负荷运行的破碎机、风机等进行节能技术改造,以降低电力消耗。
4、按照绿色照明的要求,对照明系统进行节能改造,以降低电力消耗。
5、车间自动化水平较低,大都采用人工操作,人工调节相关设备,在一定程度上造成人力资源浪费,本钱增加,效率低下,对车间进行相关自动控制改造。
6、进一步提高职工节能意识,完善能源管理制度与管理机构,加强对职工进行节能宣传与培训。
7、继续改进生产工艺,采用一些先进技术。
8、规定、细化公司的节能中、长期规划,并制定相应的措施保障规划落实,以保证公司的可持续开展。
9、进一步研究生产工艺配方加大矿化剂使用效率。
节能工作经验与体会
1、领导重视,科学决策
节能工作取得的成绩,与公司领导层的高度重视是分不开的。公司制定了节能方针、节能目标,而且重大节能措施都是领导亲自抓,确保节能工作落到实处。
2、注重培训、全员参与
节能管理培训是增强员工节能意识,提高节能技术的有效途径,公司对车间副主任以上中层管理人员进行了节能法律法规培训,并进行考核。对重点耗能岗位员工和班组长进行节能知识培训,组织重点节能岗位员工进行节能比赛,对优胜者进行奖励,激发了全员参与节能的热情。
恒昌建材公司将在国家各级节能行政主管部门的指导下,努力借鉴各同行单位先进经验,结合公司实际,坚决不移地走节能减排之路,致力于提高企业资源综合利用效率,生产技术水平和整体竞争力,以期取得良好经济效益、社会效益,为构建节约型社会而努力奋斗。
XX省宜宾恒昌建材有限责任公司
二oo九年五月
第二篇:2023年能源利用状况报告2023年能源利用状况报告
填报单位:浙江华彩薄板
填报日期:
一、企业概况
浙江华彩薄板座落于杭嘉湖平原腹地XX县区石门镇工业园区,桐乡素有“渔米之乡〞、“丝绸之府〞、“人文之邦〞的美誉,是文学巨匠茅盾的故土,又是大漫画家丰子恺的故里。公司成立于2022年,主要专业从事生产和销售各种颜色的彩钢卷、镀锌卷、冷轧卷、钢卷、酸洗板及金属薄板。公司现有员工115人。具有中、高级以上技术职称者28人,其中高级工程师3人。是一家集高新科技开发、生产加工于一体的科技型工业企业。
目前,公司拥有固定资产390000亿元,厂区占地面积达79亩。现有彩涂板生产线1条;硅钢生产线1条;镀锌生产线2条。2023年销售额为68000万元。
面对市场竞争和社会需要,华彩人深知责任重大。本着“开拓进取、争强创先、节能开展〞的企业精神,运用多年凝结的经验和科学开展观,发奋创新,深入镀锌和彩涂业的研究和开发,努力打造减排节能的科技型企业。
目前我公司以成为华东地区最大的钢铁(镀锌、彩涂、硅钢)生产基地。
生产工艺特点简述
镀锌主要生产工艺流程为。上卷—开卷(1X及2X开卷机轮流作业)—剪切(1X及2X剪切机轮流作业)—焊接—清洗脱脂—电解清洗—水涮洗—漂洗—烘干—入口活套—复原退火—热浸镀—气刀吹刮—空冷—水淬—光整—拉矫—钝化—出口活套—剪切—卷取—卸卷—称重—包装。
彩涂主要生产工艺流程。原料拆包—上卷—开卷—剪切—缝合—压毛刺—入口活套—1号碱喷淋—挤干—刷洗—挤干—2号碱喷淋—挤干—1级热水漂洗—2级热水漂洗—挤干—烘干—化学预处理—烘干—初涂—固化—烘干—精涂—固化—烘干—出口活套—检验—剪切—卷取—卸卷—称重—包装。
硅钢主要生产工艺流程为。上卷—开卷(1X及2X开卷机轮流作业)—剪切(1X及2X剪切机轮流作业)—焊接—清洗脱脂—电解清洗—水涮洗—漂洗—烘干入口活套—脱碳退火—水冷—空冷—涂层—烘干—烧结—风冷—出口活套—剪切—卷取—卸卷—称重—包装。
公司节能方案和节能技术改造方案的实施情况
为积极响应节能降耗文件精神,更好地做好节能降耗工作,围绕我公司节能降耗总体目标。结合公司实际,特制定年度节能工作方案。
1、202223年主导研发的技改工程煤气发生炉,不仅使煤的用量减少60%以上,而且还将水循环利用。该工程每年为企业降低本钱在200万元以上
2、202223年节气省电省煤综合利用工程,主要通过对设备的改造成,将蒸气在不用时,保证蒸气的温度不变的情况下储存在设备中,使蒸气利用率到达98%以上。该工程的投入使用防止了蒸气的冷却,还大量节省了煤的耗用量。
3、硅钢脱碳热能连续循环交换炉工程安装已完成,2023年4月点火火投入试生产。
4、去年硅钢线利用退火炉的余热气,增加余热锅炉一台,通过余热锅炉加热水至80℃左右,送到清段清洗钢板,通过以上节能改造。节能效果明显好,每年可节能50万元/年。
5、今年方案1X镀锌线钝化烘箱实施改造。由原来的电加管加热,用来烘干钝化钢板,改为现在用煤气站废蒸气通过热交换器加热空气,然后再通过风机送到烘箱去加热,然后