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2023
垃圾
发电厂
考察报告
垃圾发电厂考察报告
上海、福州参观学习报告
根据杨总的指示精神,我们公司生产部和技术设备部共分两批次派12人对上海浦东御桥垃圾发电厂和福州红庙岭垃圾发电厂进了为期6天的参观学习,此次参观学习的目的诣在从我公司与以上两个电厂的系统设备设置,现场生产操作、管理,设备及维修管理、平安、环保管理几方面的比较中寻找差距,找出我们的缺乏之处,以期能取人之长补己之短,借他山之石到达工玉的目的。通过参观学习,我们了解并发现我们公司在以上各方面同上海浦东垃圾发电厂及福州红庙岭垃圾发电厂确实存在较大的差异和差距,现将我们所见、所闻、所了解阐述、分析、报告如下:
一、上海、福州之行给人总的弟一印象是:生产现场的卫生工作做得较同兴好,我归纳了一下主要有以下三方面的原因:
1、现场设计结构及设备布局较为合理,这主要表达在捞渣机出渣口布置上,上海和福州都将捞渣机的布置空间和出渣口彻底隔离,这样,当捞渣内有干灰飘扬或有水雾弥漫时都不会有干灰及尘土洒落在地面上。
2、检修质量及日常维护质量较高,无论是上海或是福州其燃烧炉人孔门、炉排下风室人孔门、推料平台、锁气器法兰接口、刮板机本体及捞渣机在现场都江没有看到明显的漏灰现象,设备检修及维护时密封工作做得较到位。
3、现场清洁卫生维护工作做得到位,清洁维护人员在白天工作时间内随时对地面进行及时清扫,确保地面随时保持干净。设备清洁卫生同检修人员分片包干维护,以确保设备本体清洁
二、垃圾坑的排水较通畅:上海的做法是在垃圾坑的前排墙壁沿垂直面上每隔1米或1.5米钻一滤水孔,这样,无论垃圾堆到多高,只要保证滤水孔周围的垃圾抓干净,垃圾坑内的积水就能顺利排出;福州那么更为简单:因为福州垃圾坑内的垃圾存量可以较随意的控制,垃圾门下方的滤水沟可以随时清空,保持垃圾坑内滤水通畅,并有维护人员专人负责随时检查疏通水篦子。致于渗滤液收集井飘浮物和沉渣的去除,上海的做法是人工定期清理,并采用潜水泵抽水,值得一提的是上海渗滤液的处理采用了一套回喷系统,每天可以处理120吨左右的渗滤液;福州渗滤液收集井的清飘及清淤如下示意图所示:
三、燃烧炉自动控制水平较同兴高:
1、上海的燃烧自动控制模式是。同操控制以蒸发量作为控制目标,实际蒸发量围绕目标蒸发量变动,其差值作为推料量、炉排运动速度以及送风量的计算依据,其变动关系为“正相关〞,变动率为“实际蒸发量与控制蒸发量的差值和实时反算垃圾发热量的综合修正系数〞,变动率亦可针对不同的入炉垃圾作人为经验性设定,简而言之就是实际蒸发量大于控制蒸发量时适当减少推料量和炉排运动速度以及送风量;实际蒸发量小于控制蒸发量时适当增加推料量、炉排运动速度以及送风量;但在实际运行中由于垃圾作为燃料自身的特性,致使实际蒸发量对设定蒸发量的跟踪与反响存在较严重的滞后。因此燃烧及负荷的稳定性较差,常出现较大的波动。这时就需要操作人员及时将同操切换成单或手动状态进行调整。
单操和手动的控制思路、模式及操方法大致跟同兴相同,所不同的地方是浦东垃圾发电厂燃烧炉推料器每行走一步的行程及等待时间都可自由设定,炉排退到位后的等待时间也可自由设定。再者,他们液压设备(主要是液压缸和液压控制阀)都采用进口设备性能较国产设备优越,同步性能好。而且,浦东垃圾发电厂燃烧炉只有两列炉排,运行人员更容易把握和控制,最主要的一点是他们的垃圾发热值较高,垃圾坑排水也较通畅,垃圾在炉内的烘干时间短,着火容易,炉膛温度较稳定,锅炉负荷不会出现太大的波动。
2、福州的燃烧自动控制模式是;先由生产部牵头组织各值运行人员摸索入炉垃圾量和锅炉蒸发量、推料速度、上下炉运动速度、一二次风量、料层调节挡板高度之间的平均对应关系,并以此作为根底编程,当确定每个班的入炉垃圾量后,由程序自动计算出给料及上下炉排动速度,一二次风量,当投入自动后燃烧炉的燃烧就会按程序计算的参数运行,当炉膛温度变化或烟气含氧量发生变化时一二次风量可自动跟踪变化,但推料及上下炉排动速度还不能进行自动跟踪。对于原始参数还可按锅炉蒸发量来设定(这一点福州目前的程序还不能实现),当实际的蒸发量、一二次风量、炉膛温度与程序计算的参数有较大的差异时可改为手动调节,直到程序计算的参数和实际运行参数接近时再次投入自动。此种自动控制模式必须基于以下三个条件:一个是入炉垃圾质量要好,入米垃圾处理质量我包括垃圾的含水率较低、发酵母时间较合理及热值相对稳定。其次是要求料斗内料位稳定,推料器及炉排运动的同步性要好。第三个条件是在投入自动前必须先把运行状况调整稳定且负荷量最好不超过50吨/小时。
3、目前同兴公司要想到达福州的燃烧自动控制水平必须要做的事情一是摸索采集原始运行参数用于编程,二是进一步加强对垃圾坑的排水管理及投料方式管理,提高入炉垃圾质量并维持料斗料位稳定。三是通过对液压系统、推料器、上下炉排检修、局部部件更换及调试使推料器、上下炉排在运行中保持较好的同步性。另外,为了更好,更清楚地观察燃烧炉炉排的铺料情况及垃圾在炉排上的燃烧情况,我们可以借鉴福州的经验,每一台炉增设一台高温摄像头布置于1X、2X炉排与3X、43炉排之间,同时在中控室增设两台看火用的工业电视,以便于运行人员及时掌握炉内的铺料情况及燃烧情况并及时修正运行参数,保证炉膛稳定燃烧。
四、汽机负荷控制和发电机励磁调节均投入了自动控制装置,上海和福州汽轮机的负荷控制都是以恒定主汽门前的蒸汽压力来进行自动控制的,上海浦东垃圾发电厂的汽轮机和发电机还实现了无人值守,这就在硬件上为机、炉、电三工种实现全能值守创造了有利条件,如果同兴公司在汽机和电气岗位能实现无人值守,那么现有的汽机、电气人员一那么可以抽出时间来加强设备巡检,二那么有更多的时机加强对其他岗位工作的学习,从而加快全能值班员制度的推行,同时也是最终实行全能值班的必要条件之一。在辅助系统运行的自动控制上,建议将石灰浆系统、活性炭系统、压缩空气系统、除盐水制水系统引入中控室进行dcs控制。
五、吹灰器的使用情况和同兴大致相同,吹扫管变形、断管及密封漏汽依然存在,只是上海局部采用全伸缩式蒸汽吹灰器,弯管断管现象较;福州的吹灰器吹扫管管径较同兴稍大为89x5,而同兴那么为76x4。且福州的密封材料是成形的石墨盘根,而同兴现在使用的是油浸石棉盘根。
六、上海飞灰仓堵灰现象较少,他们只在每天早上才集中放灰一次跟同兴相比运行控制上没有多大差异,但他们对刮板机和灰仓都做了保温,在刮板机上还加了电伴热和蒸汽伴热,这样可减少飞灰中的水汽凝结,进而减少飞的含湿率,也减少了飞灰仓堵灰的可能性。福州现正在对布袋除尘器下刮板机、公用刮板机及斗提机进行保温,我们可以过段时间问一下福州经过对刮板机保温后,飞灰仓的堵灰情况有无好转以确定同兴要不要做同样的改进。
七、同福州相比我们的厂用电率平均高约5个百分点,福州的厂用电率平均在11-12%,同兴的厂用电率平均约为17%(未扣除取水站用电)。其主要差距在于:
(一)、是福州没有渗滤液及灰渣处理耗电,同兴在这一块的耗电在整个厂用电率中约占1.5个百分点;
(二)、福州的一次风量较同兴小为30000-35000标立方,而同兴那么在50000标立方以上,相印的引风机的变频开度也有较大的差异,由于风量上的差异使得同兴在厂用电率上约增加1%。
(三)、循环水泵的耗电差异也较大,福州“两机一循〞方式运行时,维持正常凝汽器真空(-0.20230mpa)循环水流量为4500-5000吨/小时,凝汽器进水压力为0.18mpa,而我们同兴为维持同等真空度,循环水流量为6500吨左右,凝汽器进水压力为0.21mpa,循环水泵电机实际运行功率相差约20230kw,折算成厂用电率约0.5%。
(四)、我们同兴17%的厂用电率中有2%是取水站用电。
以上四点中第
一、四点是没有方法改变的,而第
二、三点可以通过设备改造及加强运行管理来使厂用电率得以降低。
八、福州和上海的除氧给水温度较同兴高,分别控制温度为120℃、130℃,这有利于提高全厂的循环热效率。我公司原设计的除氧给水温也是130℃,但由于给水泵选型失误,不能按设计参数运行。假设要将除氧给水温度提高到130℃运行,一方面在给水泵选择型时,其适用介质温度必须提高到130℃以上,同时还必须加大给水泵入口管径,防止给水泵在运行时发生汽蚀现象。
九、福州将汽机循环冷却水旁滤器投入运行,这在一定程度上可以提高循环水水质,减少循环水的排污率,同时可以延长冷凝器的清洗周期,提高汽机运行的经济济性。我们同兴公司的循环冷却水旁滤器从未投入运过。另外福州还将汽包加热器也投入了使用,其好处在,当锅炉温度偏低时,可以通是过汽包加热器的投用,提高省煤器出口烟温,保证喷雾塔雾化机较合理的喷浆流量,减少雾化机堵塞,确保雾化机的正常运行
十、布袋除尘器及喷雾塔
1.上海和福州的除尘器:各单元可以同时运行,也可把每一个单元从系统中解除出来进行更换布袋等工作而不影响其他单元的运行,每一灰斗下设有卸灰阀;有旁路系统,并投入使用,启停炉都进行了预喷涂;
2.喷雾塔。筒体中部设有人孔,检查及清灰很方便。
十一、总结
综上所述,我们公司与上海浦东垃圾发电厂及福州红庙岭垃圾发电厂相比,在设备上、在工艺系统上、在运行操作及管理上既有趋同,也有差异。在存在的差异上我们有我们的长处和优点,兄弟单位也有我们可借鉴之处,我们此行的目的也在于在比较中寻找可借鉴之处。并以此提高我们同兴公司工艺系统及设备的平安性、可靠性、稳定性、经济性,同时也提高我们的运行操作自动化及生产管理水平。
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