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2023
年节
能减排
工程项目
总结报告
节能减排工程工程总结报告
压风机房更换螺杆压缩机
一、工程概述
原压缩机房3号压缩机为5l-40/8型压缩机,排气量40m3/h,拖动电动机250kw。现更换为m200-2s型螺杆压缩机,排气量38.8m3/h,拖动电动机200kw
二、资金使用情况
m200-2s型螺杆压缩机价值58万,设备采购。
三、运行本钱分析,节能效果分析,经济效益分析
1、运行本钱分析
我矿采用是活塞式空气压缩机,活塞式空压机运转效率低、耗电量大、维修量大。螺杆式空压机,效率高、耗电量低、维修量小。活塞式空压机活塞做往复式运动产生震动大,设备易损件较多,水冷却方式需要软化水,电动机及配套冷却管路附件等。螺杆式空压机螺杆做旋转式运动产生震动较小,设备易损件较少,风冷却方式自代风扇及电动机等。从以往我矿使用情况来看,螺杆式空压机设备配件及材料费用较高,但设备易损件较少,相比较活塞式空气压缩机,一年可减少人工维修加材料等相关费用1万多元。
2、节能效果分析
一台40m3活塞式压缩机电机功率为250kw,一台38.8m3螺杆式压缩机电机功率为200kw。每天工作24小时,一年365天。每年可节约电能438000kwbull;h,约44万度。对同样产202300立方压缩空气,螺杆式压缩机(38.8m3/min)时间为25.8小时,活塞式压缩机(40m3/min)时间为25小时;螺杆式压缩机电动机(200kw)能耗为5160kwbull;h,活塞式压缩机电动机(250kw)耗能为6250kwbull;h,通过以上比照分析每产202300立方压缩空气可节约能耗120230kwbull;h。
每天同样产压缩空气,原压缩机房为5l-40/8型压缩机,需耗电8998.7kwbull;h;更换为m200-2s型压缩机,需耗电7877.4kwbull;h;从以上数据可得出每排气,可节约1121.3kwbull;h电。年节约电量42023274.5kwbull;h,约40.9万kwbull;h。
3、经济效益分析
螺杆式空压机两级压缩主机的压缩比低。压缩比越低,压缩腔温度越低,运行越可靠。压缩比越低,转子上受力越小,齿轮、轴承和转子寿命更长。活塞式空压机压缩比高,压缩腔温度高,设备零部件易损件多。
通过以上比照分析,螺杆式压缩机比活塞压缩机有以下优点:
1、降低了压缩机的排气温度,延长设备运行寿命。
2、减少压缩机的气流脉冲,减少设备根底二次浇灌及设备、材料的投入。
3、降低压缩机的噪音及压缩机的振动,减少了压缩机运行对环境的污染。
四、工艺及技术路线
采用理论分析与实际相结合的方法,进行理论分析、现场调研、申报设备、编制方案、组织安装、运行分析、总结报告。并注重工程的实用性、可靠性,最终实现工程的最终节能效果。
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