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2023
年检
2005
月份
设备
可靠性分析
检修部2023年3月份设备可靠性分析
〔编号:JL202.01.03-03.2023〕
一、本月设备状态综述:
x1、x3、x4机组运行,x2机组C级检修。主要辅助设备定期检修56台次,比上月增加21台次;非方案停运检修13台次,比上月增加8台次;运行当中停运消缺11台次,比上月增加7台次;提前申请停运检修9台次,比上月减少2台次。三月份维护检修台次增加的原因是只有x2机组C级检修,当月机组可用小时数增加,季度定期工作的参加等。设备主要存在问题如下:
x2、3机组运行,x1机组临检,x4机组C级检修。本月设备运行状况,x1机乙内冷水泵电机运行中发出不间断异音,大修处理。x4机乙轴抽风机电机运行中异音大,大修处理。二单元疏水泵动力箱内部元件老化,更换动力箱,承当了燃运x1叶轮给煤机电机大修工作。
1、 公用系统阀门因长期运行问题较多;
2、 #1--x4炉减温水系统阀门频繁操作问题较多;
3、 x1—4炉主给水调整门因阀芯、阀座间隙过大出现震动现象
4、 x3机厂用二段抽汽逆止门前法兰泄漏〔紧固螺栓处理〕;
5、 x2机一级旁路母管支吊架整治;
6、 K2阀门井x2补水门更换;
7、 x2机高厂联箱甲、乙侧安全门定砣;
8、 x2炉主给水大旁路调整门后电动门电动头更换
9、 x1机组抢修共完成12项;
10、 在x4机组小修中共完成非标项目10项:标准项目29项:化学专业3项:深度检修方面5项:金属监督2项。
x2、x3机组运行,x1机组抢修,x4机组C级检修。主要对x4机组DCS系统、DEH装置、UPS装置、24V电源装置及各自动调节系统及设备进行检修检查、试验,对x1机纯电调DEH装置进行全面的检查、消缺和维护。
设备主要存在问题如下:
11、 x4机组DCS系统三个操作员站CPU风扇故障,影响到操作员站的稳定可靠运行,已更换处理;
12、 x3机x3高加疏水调门操作不动,检查为执行器电机制动装置坏,更换电机后正常;
13、 x1~x4炉磨煤机料位块堵的现象时有发生,其中局部料位块堵后吹扫正常,但个别料位块堵后吹扫无效,现x1炉B磨煤机ODE端低料位块堵,吹扫无效,作检修交代,运行人员对该料位块吹扫并定期投运检查。
x4机电液切换试验时负荷下降。经安生部安排试验,调整跟踪油压大于控制油压8各〔0.2Mpa〕后,切换无扰。
14、 #1炉甲乙侧碎渣机破碎齿磨平
15、 #1炉乙侧捞渣机底部浇涟水门坏
16、 #2炉省煤器#3落灰管法兰漏风
17、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢
18、 #1炉甲侧水位计云母组件结垢
19、 #1炉捞渣机槽体来水门坏
20、 #1炉预热器#4落灰管水封水小
21、 #1炉乙侧捞渣机刮板拉斜
22、 #1炉省煤器落灰管堵
23、 #1炉低过爆管
24、 x1炉甲侧水位计云母组件结垢腐蚀泄漏
25、 x1炉乙侧碎渣机皮带更换
26、 x1炉乙侧碎渣机皮带更换
27、 x4炉省煤器#1落灰管堵
28、 x1炉甲侧水位计云母组件结垢泄漏
29、 x2炉#2角下层油枪堵
30、 x1炉甲侧水位计云母组件结垢泄漏
31、 #2炉#3角看火孔打不开
32、 #2炉#2角下层油枪吹扫阀吹损
33、 x4炉省煤器 #3落灰管堵
34、 #3炉#4角#8风门开不动
35、 #4炉#4长吹漏汽
36、 #4炉#8长吹漏汽
1、x0生活水泵振动超标;
2、x3灰渣泵叶轮卡死;
3、x1除盐水泵机械密封泄漏;
4、x2补给水泵逆止门内漏严重;
5、x1灰渣泵出口电动门,门按冲刷严重,密封不严;
6、x2清水泵轴承有异音;
7、灰渣泵房x1提水泵轴承有异音;
8、x2酸计量箱内部防腐衬胶脱落,腐蚀严重;
37、 x4机丙给水泵冷油器温度高;
38、 x2机乙凝结泵冷却水量小;
39、 x2机乙氢冷泵出口压力表无显示;
40、 x2机丙给水泵油乳化;
41、 x1机乙给水泵主泵滤网接头漏水;
42、 x3机丙给水泵工作冷油器温度高;
43、 x3机甲给水泵前置泵出口压力表接头漏水;
44、 #3机甲给水泵油位下降;
45、 #4甲循环泵油质发黑;
46、 #3炉FSSS装置上位机故障
47、 #4空压机压力传感器故障;
48、 #4炉FSSS装置正压开关1接点接触不良;
49、 #4机除氧器水位低于550MM浮球接点接触不良;
50、 #4机组低旁压力阀门太死力矩开关动作电动打不开;
51、 #2炉点火装置x2角油枪漏油卡;
52、 #3炉FSSS装置x3角上层火检板坏;
53、 #2炉FSSS装置x4角上层火检板坏;
54、 #1炉点火装置x1角上油枪漏油卡;
55、 x4机组热工信号几个窗口灯泡坏;
#4炉FSSS装置D层x2角上层火检板坏;
56、 局部保险底座发热;
57、 局部刀闸操作连杆变形;
58、 局部DW15-630开关内部控制继电器故障,造成开关拒合;
59、 局部电缆接线鼻发热;
大局部开关内部控制继电器选型不合理,易造成故障;
60、 x3机甲侧氢干器皮带轮松动,造成氢干器振动大,皮带断裂;
61、 x3机高加疏水至除氧器调门卡涩;
62、 #1机除氧水箱磁浮式水位计浮筒失磁,指示异常;
63、 2单元空调冷却水母管压力低;
64、 #4机甲、乙水冷器入口门门杆变形;
65、 x4机空气枯燥塔进气门门芯掉;
66、 x4机乙侧氢干器表管泄漏;
67、 x4机给水温度低;
#3机7瓦瓦温度高。
68、 x1-x4炉电除尘卸灰器轴封老化增多,漏灰频繁,水封斗水量小堵塞频繁;x1-x4炉电除尘水封斗盖子损坏丧失多;
69、 x4炉电除尘甲Ⅰ东卸灰器落灰管天圆地方磨损破裂;
70、 #2炉乙吸风机推力轴封渗油;
71、 x2炉A火检风机振动大;
72、 x3机乙轴抽风机轴承温度高;
73、 #3炉B磨非驱动端耳轴温度测点掉出;
74、 #1机组凝汽器水位计显示错误;
#2炉汽包电接点水位计漏;
75、 由于气温升高磨煤机轴瓦温度较高〔#2、#3炉〕;
76、 x3炉A、B磨煤机喷淋油泵进气软管破裂〔软管老化〕;
77、 #4炉一次风管漏粉点增多;
78、 #4炉A、B磨煤机挡球衬板磨损严重;
79、 x4炉A磨煤机DE端耳轴密封环连接螺栓脱落多;ODE端耳轴管衬板磨损严重
80、 x4炉A、B磨煤机螺旋输送器磨损严重;
81、 #4炉A1、A2、A4、B1、B2、B4一次风管¢530弯头磨损严重;
82、 x4炉A11〔#1角〕、B24〔#4角〕一次风管¢480弯头出口直管磨破。
x4炉A1、A2、B1、B2给煤机下闸门关不住。
二、非方案停运及重大检修事件分析
事件一:x1发电机C相出线套管漏氢
经过:2月11日晚,x1炉由于锅炉爆管,造成x1发电机于系统解列,x1发电机运行工况漏氢量较大,所以利用这次停机的时机,针对发电机漏氢的问题进行彻底检查处理,经过仔细查找最后确定为C相出线套管漏,该出线套管在x1机组C级检修检漏时就发现漏氢,当时就更换了套管下部的全部密封垫处理,风压试验合格,机组运行一周后漏氢现象又发生,联系化学就地检测,发现C相套管氢气含量到达5、8%,初步判定为C相套管漏,在本次x1机临检中安生部联系厂家协助电机班共同处理套管漏氢问题,厂方会同电机班共同拿出处理意见和方案。1、重点检查C相套管环氧密封有无裂纹及密封情况,2、用千分尺量出导电杆和瓷瓶之间的距离,3、适量调整导电杆垂直度,4、更换厂家提供的密封材料。2月14日下午16:00C相套管处理完毕,联系风压试验,风压0.3Mpa,检漏四次〔间隔一小时刷一次〕C相套无漏点。
原因分析: C相导电杆在x1机增容改造中安装质量存在问题,导电杆不垂直,所以导致平面密封不好。
防范措施:利用检修时机对C相导电杆上部环氧全部去除,重新调整导电杆处理。
1、重大检修事件分析:x3炉主给水流量正负压备用取样门门前管道泄漏,进行带压堵漏,
泄漏原因:管道运行时间长,母管道有震动现象
事件一:x3机乙一次风机无法启动及启动后入口挡板无法开启
1、 经过:4月27日18:20,x3机组跳闸后重新启动恢复。在启动乙一次风机时启动条件不满足无法启动,检查为入口挡板全关信号未发,将该信号处理好后,乙一次风机启动成功;乙一次风机启动后,入口挡板无法开启,检查为伺服电机的分相电容坏,更换分相电容后挡板操作正常。
2、 原因分析:入口挡板全关信号未发经检查该该行程开关接点质量差,接触不良;入口挡板操作不动为伺服电机分相电容坏。
采取措施:1〕利用大修期间,对执行器进行改造。2〕将全关行程开关移出与位发分开;3〕对类似执行器位发进行检查及从位发内移出改造;4〕对分相电容加强检查。
#1炉低过管排泄漏
1、 经过:4月11日03:00#1炉37米有漏汽声,经检查发现低过管排泄漏。4月17日早上2点点炉并网。
2、 原因分析: 管排胀粗,初步分析为长期超温及过热造成爆管
3、采取措施:1〕在大小修中加强对受热面管道检查,尤其是防磨护瓦与管子磨损部位检查。2〕提高焊工检修工艺水平,在大小修中加强对焊口的金属监督工作,做到新增焊口100%探伤检查合格。3〕加强燃烧调整,减少设备调峰,保证水平烟道烟气温度,防止超温。
事件一:x3灰渣泵叶轮卡死
经过:04月27日早8:40运行人员联系检修人员,x3灰渣泵启动不起来,电机过载。经检修人员检查判断为叶轮卡死。
原因分析:由于x2、x3灰渣泵是并联运行,共用一条灰渣输送管道。当x3灰渣泵停运,x2灰渣泵运行时,灰管内的灰渣水倒流到x3灰渣泵内,灰渣水内含有大量的灰渣,将叶轮与前后护板之间间隙堵实,造成叶轮卡死。
采取措施:调整x3灰渣泵出口电动门限位,减小电动门泄漏量,防止灰渣水倒灌;选择先进耐磨型出口电动门,保证阀门严密性;建议合理布置x2、x3灰渣泵出口输送管道,取消并联运行方式。
责任定性:〔1〕出口电动门质量不过关,耐磨性差,使用周期短;〔2〕出口管道布置不合理,灰渣输送管道不允许采取并联运行方式;〔3〕运行方式不合理,在x2、x3灰渣泵出口电动门不严密的情况下,为了防止x2、x3灰渣泵倒转、卡涩及管道堵塞,应缩短x2、x3灰渣泵切换周期。
事件一:x4机丙给水泵冷油器温度高
1、经过:2023年4月6日0:30分左右,检修值班人员接到通知,x4机丙给水泵工作冷油器温度高,检修人员就地检查,判断为工作冷油器,申请清扫,运行同意,办理工作票,检查清扫,发现工作冷油器内杂物多,工作结束后试转正常。
2、原因分析:塔池碎填料、小石子、及其它杂物较多。
3、采取措施:⑴运行人员定期切换水泵,及时发现问题;⑵检修人员严格执行定期工作制度;
4、责任:附机班
事件二:x2机乙凝结泵冷却水量小;
1、 经过:2023年4月6日,附机班巡检人员发现x2机乙凝结泵冷却水量小,汇报部门及生部,制定三错,办理工作票,更换x2机乙凝结泵冷却水门,解体检查发现门前有杂物堵塞,清理后正常。
2、 原因分析:冷却水系统杂物多。
3、 采取措施:及时发现类似缺陷,及时消除。
事件三:x2机乙氢冷泵出口压力表无显示;
1、 经过:2023年4月8日,运行通知x2机乙氢冷泵出口压力表无显示,检查发现,出口压力表表管堵塞,疏通后投备。
2、 原因分析:出口压力表表管堵塞。
3、 采取措施:利用检修时机疏通压力表表管。
事件四:x2机丙给水泵油乳化
1、经过:4月15日15:30,发现x2机丙给水泵油乳化,检修开票检查,未发现冷油器泄漏,更换新油后投运。
2、原因分析:运行人员将密封水调整不当,密封水进入油中。
3、采取措施:运行人员加强设备密封水调整。
事件五:x1机乙给水泵主泵滤网接头漏水
1、 经过:4