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2023年【热收缩套管加热介质改进分析方案与实践】热收缩套管.doc
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热收缩套管加热介质改进分析方案与实践 2023 收缩 套管 加热 介质 改进 分析 方案 实践
【热收缩套管加热介质改进分析方案与实践】热收缩套管 在我国的熱收缩管行业中,生产的扩张过程中使用甘油和电作为介质,进行加热以满足生产的需求。导热介质(甘油)在生产过程存在的问题:如本钱、效率、平安、产品稳定性、环境污染等,通过多年的积累和摸索,我司设计了一套自动化的甘油添加和回收装置,解决了导热介质(甘油)在生产中的主要问题,下面是我们的一些实践: 一、问题分析: 1.本钱: 1)本钱较高,人工搬运,倾倒、添加流失一局部。 2)公司生产的产品以200度高温为主、导热介质(甘油)长期高温蒸发,随排气排入户外,流失量20%。 2.效率: 1)添加耗时较长,站用生产时间较长,降低生产效率。 2)温度变化较大,不能马上恢复生产。 3.劳动强度:每桶甘油250kg,人工搬运,添加劳动强度较大, 4.人工。多人参与才能完成,用工较多。 5.平安。繁重的工作存在平安隐患。 6.产品稳定性。人工用量较多,人为问题较多,停机较多产品一致性不好,不稳定。 7.季节温度变化。甘油在十几度就开始粘稠结晶,低气温季节严重影响生产。 8.环境污染。周围环境污染较严重。 二、改进方案: 针对以上的原因分析,在原有的根底上做一些改动,增加投入费用16万左右,有效地解决了大局部问题。油烟回收系统效果明显,能有效的回收(甘油)70%再利用,。 1、集中真空回收系统。把生产设备的单机真空回路系统改为集中真空回收系统。回路系统集中节约空间,节省资源,方便管理,便于维护。真空稳定控制灵活,故障明显下降。为甘油回收做好根底。 2、油烟回收系统。把油烟原来单个的简单的回收形成集中式,增加两个储油罐,减少了多点回收带来的管理不便。 3、自动、半自动加注系统。回收到储油罐的导热介质(甘油),通过增加加注系统实现添加导热介质(甘油)自动、半自动化。解决了人工模式加注的人工和浪费问题。 4、甘油恒温储藏。储藏管防在室内,加有温度补偿设施,不会受季节温度等的影响,保证冬季低温度下的导热介质(甘油)的流动性,减小与生产使用的温度的差,缩短再加热时间,防止了生产中断,有效提高生产效率,平安可靠。 附录改善方案示意图: 1、集中真空回收系统 2、控制原理图 3、自动半自动添加系统: 通过以上几项的改造,根本解决导热介质(甘油)的主要问题,如:导热介质(甘油)加注效率、劳动强度、人工、平安、产品稳定性、季节温差变化、环境污染等一系列的问题,在经济上也得到了回报。自2023年6月投入使用以来,累计节约导热介质(甘油)资金四十万元。伴随着中国人工本钱的增长,设备改造挖潜已经成为各公司开展的趋势。 内容总结 (1)【热收缩套管加热介质改进分析方案与实践】热收缩套管 在我国的熱收缩管行业中,生产的扩张过程中使用甘油和电作为介质,进行加热以满足生产的需求 (2)2)公司生产的产品以200度高温为主、导热介质(甘油)长期高温蒸发,随排气排入户外,流失量20% (3)人工用量较多,人为问题较多,停机较多产品一致性不好,不稳定 (4)油烟回收系统效果明显,能有效的回收(甘油)70%再利用,

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