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安全管理论文
2023
安全管理
论文
锅炉
安全阀
常见故障
分析
解决方法
锅炉平安阀的常见故障分析及解决方法
:分析了锅炉平安阀阀门漏泄、阀体结合面渗漏、冲量平安阀动作后主平安阀不动作、冲量平安阀回座后主平安阀延迟回座时间过长以及平安阀的回座压力低、频跳和颤振等常见的故障原因,并针对故障原因提出了解决方法。
关键词:平安阀 冲量 平安阀 主平安阀
1、前言
平安阀是一种非常重要的保护用阀门,广泛地用在各种压力容器和管道系统上,当受压系统中的压力超过规定值时,它能自动翻开,把过剩的介质排放到大气中去,以保证压力容器和管道系统平安运行,防止事故的发生,而当系统内压力回降到工作压力或略低于工作压力时又能自动关闭。平安阀工作的可靠与否直接关系到设备及人身的平安,所以必须给予重视。
2、平安阀常见故障原因分析及解决方法
2.1、阀门漏泄
在设备正常工作压力下,阀瓣与阀座密封面处发生超过允许程度的渗漏,平安阀的泄漏不但会引起介质损失。另外,介质的不断泄漏还会使硬的密封材料遭到破坏,但是,常用的平安阀的密封面都是金属材料对金属材料,虽然力求做得光洁平整,但是要在介质带压情况下做到绝对不漏也是非常困难的。因此,对于工作介质是蒸汽的平安阀,在规定压力值下,如果在出口端肉眼看不见,也听不出有漏泄,就认为密封性能是合格的。一般造成阀门漏泄的原因主要有以下三种情况:
一种情况是,脏物杂质落到密封面上,将密封面垫住,造成阀芯与阀座间有间隙,从而阀门渗漏。消除这种故障的方法就是去除掉落到密封面上的脏物及杂质,一般在锅炉准备停炉大小修时,首先做平安门跑砣试验,如果发现漏泄停炉后都进行解体检修,如果是点炉后进行跑砣试验时发现平安门漏泄,估计是这种情况造成的,可在跑砣后冷却20分钟后再跑舵一次,对密封面进行冲刷。
另一种情况是密封面损伤。造成密封面损伤的主要原因有以下几点:一是密封面材质不良。例如,在3~9号炉主平安门由于多年的检修,主平安门阀芯与阀座密封面普遍已经研得很低,使密封面的硬度也大大降低了,从而造成密封性能下降,消除这种现象最好的方法就是将原有密封面车削下去,然后按图纸要求重新堆焊加工,提高密封面的外表硬度。注意在加工过程中一定保证加工质量,如密封面出现裂纹、沙眼等缺陷一定要将其车削下去后重新加工。新加工的阀芯阀座一定要符合图纸要求。目前使用YST103通用钢焊条堆焊加工的阀芯密封面效果就比较好。二是检修质量差,阀芯阀座研磨的达不到质量标准要求,消除这种故障的方法是根据损伤程度采用研磨或车削后研磨的方法修复密封面。
造成平安阀漏泄的另一个原因是由于装配不当或有关零件尺寸不适宜。在装配过程中阀芯阀座未完全对正或结合面有透光现象,或者是阀芯阀座密封面过宽不利于密封。消除方法是检查阀芯周围配合间隙的大小及均匀性,保证阀芯顶尖孔与密封面同正度,检查各部间隙不允许抬起阀芯;根据图纸要求适当减小密封面的宽度实现有效密封。
2.2、阀体结合面渗漏
指上下阀体间结合面处的渗漏现象,造成这种漏泄的主要原因有以下几个方面:一是结合面的螺栓紧力不够或紧偏,造成结合面密封不好。消除方法是调整螺栓紧力,在紧螺栓时一定要按对角把紧的方式进行,最好是边紧边测量各处间隙,将螺栓紧到紧不动为止,并使结合面各处间隙一致。二是阀体结合面的齿形密封垫不符合标准。例如,齿形密封垫径向有轻微沟痕,平行度差,齿形过尖或过坡等缺陷都会造成密封失效。从而使阀体结合面渗漏。在检修时把好备件质量关,采用符合标准的齿形密封垫就可以防止这种现象的发生。三是阀体结合面的平面度太差或被硬的杂质垫住造成密封失效。对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的,消除的方法是将阀门解体重新研磨结合面直至符合质量标准。由于杂质垫住而造成密封失效的,在阀门组装时认真清理结合面防止杂质落入。
2.3、冲量平安阀动作后主平安阀不动作
这种现象通常被称为主平安门的拒动。主平安门拒动对运行中的锅炉来说危害是非常大的,是重大的设备隐患,严重影响设备的平安运行,一旦运行中的压力容器及管路中的介质压力超过额定值时,主平安门不动作,使设备超压运行极易造成设备损坏及重大事故。
在分析主平安门拒动的原因之前,首先分析一下主平安门的动作原理。当承压容器内的压力升至冲量平安阀的整压力时,冲量平安阀动作,介质沉着器内通过管路冲向主平安阀活塞室内,在活塞室内将有一个微小的扩容降压,假设此时活塞室内的压强为P1,活塞节流面积为Shs,此时作用在活塞上的f1为:
f1=P1×Shs……………………(1)
假设此时承压容器内的介质的压强为P2,阀芯的面积为Sfx,那么此时介质对阀芯一个向上的作用力f2为:
f2=P2×Shx..............(2)
通常平安阀的活塞直径较阀芯直径大,所以式(1)与式(2)中Shs>SfxP1≈P2
假设将弹簧通过阀杆对阀芯向上的拉力设为f3及将运动部件与固定部件间摩擦力(主要是活塞与活塞室间的摩擦力)设为fm,那么主平安门的动作的先决条件:只有作用在活塞上的作用力f1略大于作用在阀芯上使其向上的作用力f2及弹簧通过阀杆对阀芯向上的拉力f3及运动部件与固定部件间摩擦力(主要是活塞与活塞室间的摩擦力)fm之和时,即:f1>f2+f3+fm时主平安门才能启动。
通过实践,主平安门拒动主要与以下三方面因素有关:
一是阀门运动部件有卡阻现象。这可能是由于装配不当,脏物及杂质混入或零件腐蚀;活塞室外表光洁度差,外表损伤,有沟痕硬点等缺陷造成的。这样就使运动部件与固定部件间摩擦力fm增大,在其他条件不变的情况下f1<f2+f3+fm所以主平安门拒动。
例如,在2022年3号炉大修前过热主平安门跑砣试验时,发生了主平安门拒动。检修时解体检查发现,活塞室内有大量的锈垢及杂质,活塞在活塞室内无法运动,从而造成了主平安门拒动。检修时对活塞,胀圈及活塞室进行了除锈处理,对活塞室沟痕等缺陷进行了研磨,装配前将活塞室内壁均匀地涂上铅粉,并严格按次序对阀门进行组装。在锅炉水压试验时,对脉冲管进行冲洗,然后将主平安门与冲量平安阀连接,大修后点炉时再次进行平安阀跑砣试验一切正常。
二是主平安门活塞室漏气量大。当阀门活塞室漏气量大时,式(1)中的f1一项作用在活塞上的作用力偏小,在其他条件不变的情况下f1<f2+f3+fm所以主平安门拒动。造成活塞室漏气量大的主要原因与阀门本身的气密性和活塞环不符合尺寸要求或活塞环磨损过大达不到密封要求有关系。
例如,3~9号炉主平安阀对活塞环的质量要求是活塞环的棱角应圆滑,自由状态开口间隙不大于14,组装后开口间隙△=1~1.25,活塞与活塞室间隙B=0.12~0.18,活塞环与活塞室间隙为S=0.08~0.12,活塞环与活塞室接触良好,透光应不大于周长的1/6。对活塞室内要求是,活塞室内的沟槽深度不得超过0.08~0.1mm,其椭圆度不超过0.1mm,圆锥度不超过0.1mm,应光洁无擦伤,但解体检修时检查发现每台炉主平安门的活塞环、活塞及活塞室都不符合检修规程要求,目前一般活塞环与活塞室的间隙都在S≥0.20,且活塞室外表的缺陷更为严重,严重地影响了活塞室的汽密性,造成活塞室漏汽量偏大。
消除这种缺陷的方法是:对活塞室内外表进行处理,更换合格的活塞及活塞环,在有节流阀的冲量平安装置系统中关小节流阀开度,增大进入主平安门活塞室的进汽量,在条件允许的情况下也可以通过增加冲量平安阀的行程来增加进入主平安门活塞室内的进汽量方法推动主平安阀动作。
三是主平安阀与冲量平安阀的匹配不当,冲量平安阀的蒸汽流量太小。冲量平安阀的公称通径太小,致使流入主平安阀活塞室的蒸汽量缺乏,推动活塞向下运动的作用力f1不够,即f1<f2+f3+fm致使主平安阀阀芯不动。这种现象多发生于主平安阀式冲量平安阀有一个更换时,由于考虑不周而造成的。
例如2022年5号炉大修时,将两台重锤式冲量平安阀换成两台哈尔滨阀门厂生产A49H-P54100VDg20脉冲式平安阀,此平安阀一般与A42H-P54100VDg125型弹簧式主平安匹配使用,将它与苏产Dg150×90×250型老式主平安阀配套使用,此种主平安阀与A29H-P54100VDg125型弹簧式主平安阀本比不仅公称通径要大而且气密性较差,在5号炉饱和平安阀定砣完毕,进行跑砣试验时造成主平安阀拒动。后来我们将冲量平安阀解体,将其导向套与阀芯配合局部的间隙扩大,以增加其通流面积,再次跑砣试验一次成功。所以说冲量平安阀与主平安阀匹配不当,公称通径较小也会引起主平安阀拒动。
2.4、冲量平安阀回座后主平安阀延迟回座时间过长
发生这种故障的主要原因有以下两个方面:
一方面是,主平安阀活塞室的漏汽量大小,虽然冲量平安阀回座了,但存在管路中与活塞室中的蒸汽的压力仍很高,推动活塞向下的力仍很大,所以造成主平安阀回座缓慢,这种故障多发生于A42Y-P5413.7VDg100型平安阀上,因为这种型式的平安阀活塞室汽封性良好。消除这种故障的方法主要通过开大节流阀的开度和加大节流孔径加以解决,节流阀的开度开大与节流孔径的增加都使留在脉冲管内的蒸汽迅速排放掉,从而降低了活塞内的压力,使其作用在活塞上向下运动的推力迅速减小,阀芯在集汽联箱内蒸汽介质向上的推力和主平安阀自身弹簧向上的拉力作用下迅速回座。
另一方面原因就是主平安阀的运动部件与固定部件之间的磨擦力过大也会造成主平安阀回座缓慢,解决这种问题的方法就是将主平安阀运动部件与固定部件的配合间隙控制台标准范围内。
2.5、平安阀的回座压力低
平安阀回座压力低对锅炉的经济运行有很大危害,回座压力过低将造成大量的介质超时排放,造成不必要的能量损失。这种故障多发生在200MW机组所使用的A49H型弹簧脉冲平安阀上,分析其原因主要是由以下几个因素造成的:
一是弹簧脉冲平安阀上蒸汽的排泄量大,这种形式的冲量平安阀在开启后,介质不断排出,推动主平安阀动作。
一方面是冲量平安阀前压力因主平安阀的介质排出量不够而继续升高,所以脉冲管内的蒸汽沿汽包或集气联箱继续流向冲量平安阀维持冲量平安阀动作。
另一方面由于此种型式的冲量平安阀介质流通是经由阀芯与导向套之间的间隙流向主平安阀活塞室的,介质冲出冲量平安阀的密封面,在其周围形成动能压力区,将阀芯抬高,于是到达冲量平安阀继续排放,蒸汽排放量越大,阀芯部位动能压力区的压强越大,作用在阀芯上的向上的推力就越大,冲量平安阀就越不容易回座,此时消除这种故障的方法就是将节流阀关小,使流出冲量平安阀的介质流量减少,降低动能压力区内的压力,从而使冲量平安阀回座。
造成回座压力低的第二因素是:阀芯与导向套的配合间隙不适当,配合间隙偏小,在冲量平安阀启座后,在此部位瞬间节流形成较高的动能压力区,将阀芯抬高,延迟回座时间,当容器内降到较低时,动能压力区的压力减小,冲量阀回座。
消除这种故障的方法是认真检查阀芯及导向套各局部尺寸,配合间隙过小时,减小阀瓣密封面直往式阀瓣阻汽帽直径或增加阀瓣与导向套之间径向间隙,来增加该部位的通流面积,使蒸汽流经时不至于过分节流,而使局部压力升高形成很高的动能压力区。
造成回座压力低的另一个原因就是各运动零件磨擦力大,有些部位有卡涩,解决方法就是认真检查各运动部件,严格按检修标准对各部件进行检修,将各部件的配合间隙调整至标准范围内,消除卡涩的可能性。
2.6、平安阀的频跳
频跳指的是平安阀回座后,待压力稍一升高,平安阀又将开启,反复几次出现,这种现象称为平安阀的“频跳〞。平安阀机械特性要求平安阀在整动作过程中到达规定的开启高度时,不允许出现卡阻、震颤和频跳现象。发生频跳现象对平安阀的密封极为不利,极易造成密封面的泄漏。分析原因主要与平安阀回座压力达高有关,回座压力较高时,容器内过剩的介质排放量较少,平安阀已经回座了,