159管理及其他Managementandother转炉新OG法一次除尘系统结垢原因及解决措施彭飞1,张建平2,张臣1,张艳龙1,薛长江1,耿煜东1摘要:本文以炼钢厂转炉一次除尘采用的新OG法为基础,分析系统结垢的原因为二文喉口调节幅度较小,导致转炉吹炼过程火焰偏大,净化周期不满足生产要求等问题,并详细分析问题产生的原因,提出了解决方案:通过降低钙硬度和悬浮物含量,管理药剂添加模式,降低水温,提高一次除尘风机转速,清理斜罐,减少外来进系统水量,管理转运车辆运行模式等手段,问题得到较好解决,即满足了生产需求,同时使转炉吹炼过程中烟火满足环保要求。关键词:炼钢厂转炉;系统结垢;悬浮物;净化周期本钢炼钢厂七台180吨转炉一次除尘系统采用的是湿法除尘技术(OG法),由于水质中钙硬波动及悬浮物不稳定,二级文氏管(二文)结垢情况严重,导致清理时间长,且由于垢体过硬清理不净,净化周期常缩短至10天左右,不能满足生产需求。本钢厂180吨不锈钢转炉采用日本独创的湿法一次除尘方式。粗灰进入下水道并堵塞下水道出口。除尘系统在使用过程中,除尘塔的双层格栅板受到严重污染,大大减少了塔的通道面积,严重时甚至堵塞整个断面,造成除尘不良。去除效果:顶出过多,篦板污染严重清洗困难,维护工作量大。还有:①炉后现场环境比较差。原湿法除尘系统陈旧,积灰量大,运行不稳定;②无文丘里环形间隙,炉口无压降控制系统;③脱水机脱水效率低,风机房区域出现下雨现象④现有风机容量太小,无风机自动调速系统,无法达到正常工作负荷。为进一步改善环境状况,自2017年6月开始,按照国家标准对两座60吨钢厂转炉的一次除尘系统进行部分改造,开始了环保进程。同时,浊环水水质较差也增加了环保阶段的处理压力。目前,国内使用湿法除尘的钢厂常出现此类问题,因此本文可对同类型钢厂提供实际参考价值。1改造原则目前,转炉除尘系统工艺主要包括干法(LT)除尘和湿法(OG)除尘。虽然湿法除尘节水、节电、运行费用低,但由于干式除尘建设投资大,电除尘器的维护成本高。房屋现有结构难以重建,不可行。传统的“两脉一塔”湿法除尘投资规模较小。但在该工艺的应用中,系统阻力大,水电消耗大,除尘效果差,设备故障率高。结合现场实际情况,在考虑系统参数后,综合决定在现有工艺基础上进行部分改动,本着实现转炉气体流量标准,采用“两塔一文”湿法(新OG法)除尘系统。2原因分析新OG系统投产后,集尘系统的主要故障是由于系统内部结垢,格栅板堵...