2023年2月郑博:某海上平台单井次生硫化氢问题处理由表1、图2、表2和图3结果可知:杀菌剂加注浓度为100mg/L时,对破乳剂和反向破乳剂分离效果影响很小,浓度增大到500mg/L时影响明显增大,说明低浓度的杀菌剂(≤100mg/L)对生产流程影响较小;脱硫剂加注量为50mg/L和100mg/L的样本与只加破乳剂和反向破乳剂的样本油水分离效果无明显差别,说明脱硫剂对生产流程影响极小。中心平台日处理液量超过70000m3/d,含水率超过90%,E81井目前最大产液量约600m3/d左右,注入杀菌剂和脱硫剂后返排液量计划控制在200m3/d以下,这样进入生产流程的脱硫剂和杀菌剂浓度远低于试验浓度,对生产流程处理效果不会产生影响。故杀菌剂和脱硫剂与油田在用药剂配伍性较好,可以在加注到井下并返排至流程。2作业程序及效果检验2.1工作液加注为保证SRB细菌消杀和脱硫的有效性,采用高浓度冲击加注方式。中心平台修井机泥浆池实际有效容积仅为20m3,故将杀菌剂和硫化氢吸附剂均分为25份分25次连续加注。由于泥浆池之前进行过修井作业,故在加注前对泥浆池进行1次清罐作业。加注工作液时,先反循环洗井工作液90m3,消杀E81井筒内的SRB细菌及硫化氢吸附。剩余的410m3工作液则通过反挤的方式经套管进入地层进行消杀。工作液全部注入完毕后,闷井12h后启井开始向流程内小排量返排。现场操作人员持续进行E81井返排液内硫化氢含量检测和SRB细菌培养实验。2.2效果检查经过连续3个月的检查,E81井硫化氢含量一直是0mg/L、SRB细菌数量一直是0pcs/mL,对位于同一层位开采的3口油井进行排查也没有发现硫化氢或SRB细菌。E81井恢复正常生产后第106d检测出3mg/L的硫化氢,截至E81井恢复生产1a的时间内,偶尔会检测出(1~8)mg/L的硫化氢,SRB细菌未再检测到,说明E81井SRB细菌和硫化氢消杀达到预期效果。E81井上线后流程一直比较稳定,说明有机胍类杀菌剂和三嗪脱硫剂对该油田原油生产流程无任何影响。3结论渤海某中心平台E81井由于检泵作业漏失大量修井液并长时间未启井,出现SRB细菌大量滋生导致硫化氢严重超标,通过加注杀菌剂和脱硫剂的研究,结果表明:有机胍类杀菌剂和三嗪脱硫剂配合能够高效地消杀油井和地层内的SRB细菌和次生硫化氢;通过高浓度的冲击加药和足够长的闷井时间能够有...