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12023年8月上 第15期 总第411期TECHNOLOGY ENERGY|能源科技截至 7 月底,中国石油华北油田今年在南孟龙虎庄油藏已注氮气超 3600 万立方米,实现增油 2 万余吨,以气驱油取得良好成效。南孟龙虎庄油藏已进入开发中后期。华北油田科研人员通过持续深化地质认识、科学把脉会诊、综合立体治理等措施,为油藏补充能量,让老潜山油藏呈现“年轻态”,为潜山油藏高效开发提供了新思路、新方案。把脉:深化地质认识找“病因”南孟龙虎庄油藏位于霸州市凹陷北部“二台阶”断裂带。这个历经 47 年勘探开发的潜山油藏,年产油曾高达 110 万吨。但随着开发工作的深入,南孟龙虎庄油藏含水率不断上升,综合递减率难以控制,采油速度只有 0.05,产量持续下滑。与冀中地区其他潜山油藏相比,这个油藏在层位、储层、油品性质等方面并无明显差异,为什么采出程度却低于任丘、永清等潜山油藏?科研人员经过对资料、数据综合分析发现:南孟龙虎庄油藏属于中小型潜山,三维地震资料品质较差,尤其是潜山内部地层地震资料分辨率较低,造成构造认识程度低。另外,南孟龙虎庄油藏属缝洞储集型油藏,裂缝属于高角度裂缝,边底水充足,早期高速开采导致高含水,后期压力水平降低、底水锥进严重,造成剩余油分散。虽然南孟龙虎庄油藏采出程度不高,但还是有储量潜力的。地质工作者坚定信心,将依靠技术挖掘剩图为采油二厂“压舱石”工程项目组在梳理目标区块的区域标志层,完善小层划分和统计工作“以气驱油”,老潜山呈现“年轻态”中国石油华北油田破解“低速高含水”潜山油藏开发难题探写 通讯员 何宏芳 侯朋军 罗 玲22023年8月上 第15期 总第411期能源科技|TECHNOLOGY ENERGY余油潜力作为破题方向。策略:技术破题找到“金钥匙”探寻地下宝藏,科学采出是关键。科研人员对地质构造进行再认识,重新落实潜山构造和地质储量,由表及里开展“平面及纵向物性差异,内幕隔夹层对剩余油的影响,水锥对剩余油的影响以及历史钻探新井和措施效果数据”研究工作。科研人员结合研究结果、井况实际,抽丝剥茧、分析归纳,最终总结出“断层阁楼油”“微幅山头阁楼油”“锥间带剩余油”3 种剩余油模式。高含水潜山油藏剩余潜力较大,只要解放思想,找到适合的技术,就能够提高采收率,挖掘油藏潜力。实施“借脑引智”,找到增油“金钥匙”。华北油田通过“请进来”和“走出去”的方式,凝聚智慧、开阔思路。华北油田在邀请专家开展技术交流与培训的同时,还主动到兄弟油田学习取经。科研人员结合南孟龙虎庄油藏的 3 种剩余油模式,借鉴其他油区治理工作经验,查阅大量文献资料,科学选取提高油藏采收率的新技术、新方法,找到了打开潜山增油大门的“金钥匙”氮气驱。构建“三个模式”,实现“两个转变”。科研人员通过对油藏剩余油潜力分析后,决定在南孟龙虎庄油藏北山头最高点霸 22 井率先实施氮气吞吐试验。经过 2 个月注氮、焖井后,油井初期日增油达 24 吨,一跃成为华北油田一口依靠新技术增油的“明星井”。初试成功后,科研人员创新工作思路和方法,构建了“单井吞吐模式、低注腰采模式、高注低采模式”3种氮气注入模式,逐步实现“由氮气吞吐向氮气驱动转变,由单井实施向整体重力驱转变”两个转变。随着注入规模不断扩大,稳油增油效果明显。目前,华北油田 3 年时间在 12 口井实施氮气注入,口口井见效,累计增油 2.1 万吨。治理:组合措施“驱出”效益油潜山油藏开发成本低、油品性质好。科研人员针对这一特点,坚持以提高采收率为目标,立足于单井治理挖潜与油藏综合治理相结合、生产管理与经营管理相结合,实施“一井一法”方案,通过注气、长停井恢复、酸化、填砂注灰等组合措施,让低产低效井“吐出”效益油。科研人员通过横向对比,利用动、静态资料及近期成果,继续挖掘南孟龙虎庄油藏的潜力空间,细化潜山微幅构造,继续提升注气驱动潜山油藏采收率。目前,南孟龙虎庄油藏采收率提高了 6.5 个百分点。同时,华北油田持续加强长停井恢复和报废井的更新利用工作,加大注气实施规模,推动潜山油藏稳产上产。图为地质人员在结合单井生产资料及分层方案,为大力挖潜剩余油,由点及面,针对井网进行综合治理