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提高
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烧结
机运
效率
实践
刘厚甫
收稿日期:作者简介:刘厚甫(),工程师;通讯作者:移小义,工程师;提高红钢 烧结机运行效率的实践刘厚甫 移小义 杨学斌 肖聪国 吴洪松(红河钢铁有限公司)摘 要 红钢 号 烧结机系统作业率低、能耗高、设备检维护成本高,影响了烧结矿产、质量,生产成本居高不下。为进一步降低生产成本,对影响烧结成本的设备故障频繁、大功率设备电耗高等因素进行分析并实施技术改造。改造后,号 烧结机系统设备作业率提高到,烧结矿电耗降低了.,每年节约生产成本约 .万元。关键词 设备作业率低 设备工艺改造 漏风治理 节能改造文献标识码:文章编号:()(,),.,.,.,.红钢 号烧结机于 年 月投产,有效抽风面积为 。近年来,号烧结机成品供料系统、筛分系统、烧冷系统等设备故障率较高;烧结机配套的 台大功率除尘风机采用工频运行,导致烧结矿电耗高达 ;烧结机设备作业率低至,与国内先进企业相差甚远。通过对标找差、缩差挖潜找出导致电耗高、设备作业率低的因素,实施设备工艺、节能改造,从而达到降本增效的目的。设备运行过程中存在的问题()号烧结成品系统工艺流程的部分胶带输送机故障率和维护成本高。成品系统的成筛 胶带机、配 胶带机、胶带机长分别为.、.,均为可逆皮带,因皮带较短,平均使用寿命仅 个月。()号烧结机成品筛 与 系列的一、二次椭圆等厚振动筛维护成本和故障率高。投产以来平均每年出现 次故障,出现故障时不易更换零部件,每次抢修时间高达 。筛体的体冶 金 能 源 .积庞大,工作时产生的大量粉尘较为分散不易收集处理。筛箱与大梁容易出现开裂,现场噪音大,振动筛电机功率大,清扫卫生困难。以上问题不仅提高了生产成本,还会影响 号烧结正常生产。()号烧结机润滑系统共 个润滑点,自 年 月安装使用至今,部分固定滑道、轴承的油路管堵塞缺油严重,台车移动滑块平均每月掉落 块,本体漏风率高达。()号烧结混合筒内壁原设计采用尼龙衬板,筒体粘料严重,不仅增加设备负荷,而且造成排料不畅,甚至从进料口排料,工作效率大大降低,影响混匀效率;粘料严重时给清料工人带来重大安全隐患;因筒体粘料不均,造成筒体窜动,设备负荷增大,耗电量激增;传动部件寿命降低,设备故障率升高。按正常生产节奏,每 个月同步停机()检修 次,每次能更换该筒体衬板 块。混合机衬板更换不能按量完成,导致混合筒失修。()号烧结混合料槽粘料严重,最严重时 矿槽被堵死,每次清堵时间 以上,平均每年粘料导致生产中断 次以上,每年累计影响生产时间约 。()号烧结机系统配套的 台除尘风机(机尾 、配料 、供料 、成品 )采用工频运行,年吨烧结矿的电耗为 ,风门开度均,电耗居高不下。()重板给矿机为多链节的运转机构,运行过程中频繁发生故障,包括连接螺栓切断、链条销轴磨断、上下托轮脱落、链斗脱落等。发生设备事故故障抢修需 ,且重板给矿机下转 胶带机环境恶劣,现场灰尘较大,不符合环保要求。技术改造()号烧结成品系统皮带输送流程改造。拆除成筛 胶带机,将成筛 胶带机靠机头延长.。新设计 个三通分料器取代成筛 胶带机,改造前后分别如图 和图 所示。将电动插板阀接入成品 系统,通过中控室监控画面选择进入 或 系列椭圆振动筛实施筛分作业。图 原成筛、成筛 胶带机图 改造后三通分料器拆除 胶带机,从 胶带机下料口至 胶带机进料口设计 个角度为 的溜槽,改造前后分别如图 和图 所示。拆除返矿装仓平台上的配 可逆胶带机,将配 返矿输送机向机头端延长.置于 号与 号返矿仓的中间位置。新设计 个摆式漏斗代替配 胶带机,采用电液推杆的图 原、胶带机.冶 金 能 源 图 改造后新增漏斗方式实现 号、号返矿仓远程自动装料,改造前后分别如图 和图 所示。图 原配 可逆胶带机图 改造后摆式漏斗()号烧结、系列振动筛改造。取消成筛 胶带机、一次筛 和二次筛,选用 悬臂双层振动筛,在悬臂振动筛下新设计 个三通漏斗,采用行程为 电液推杆阀实现 远程控制,改造前后工艺流程分别如图 和如图 所示。图 改造前工艺流程图 改造后工艺流程()拆除原尼龙规格尺寸为 衬板共计 块。采用三合一耐磨陶瓷规格为 、厚度()橡胶复合板,陶瓷片,橡胶板,钢板。衬板结构型式:导料板(前端)螺旋逆流衬板。混料机筒体轴向布置如下:顺着物料的运行方向,从进料端到 安装顺向导料槽板(圈);为平弧板和逆向导流槽板混装(圈,圈平弧板与 圈逆向导流槽板交替布置);为平弧板加逆向导流槽板(圈)。详见安装图。()根据原尺寸重新设计制作混合料槽下段锥形仓,并在其内壁安装陶瓷衬板。取消原 号烧结机给料门装置,重新设计一套 块主辅门给 料装置。主料门开度由 增至,冶 金 能 源 .图 混合筒陶瓷衬板安装图辅料门开度由 增至 ,主料门与辅料门采用铰链方式连接;拆除原主辅料门液压控制系统,根据主辅料门的开度行程,新设计 台电动调节阀和 台超声波物位计并接入 ,实现主辅料门的自动布料。()号烧结机固定滑道漏风改造。拆除老旧润滑系统,改为全新型新一代智能润滑系统。实现逐点供油、逐点监测及时反馈、故障查询智能判断(堵、通、漏、卡、坏)、远程电脑监控。采用最先进阀式给油器集成,板式连接无需整体更换,省时、省力、省钱。在智能云平台上,智能手机可实时查看监测现场润滑状态,并可远程协作处理故障,方便管理和维护。()号烧结机系统配套的 台除尘风机功率为:机尾 、配料 、供料、成品仓 。为 台除尘风机选用的江苏汇川公司高压变频器型号为:机尾除尘风机 、配料除尘风机 、供料除尘风机 、成品仓除尘风机 。利用 年 月计划检修实施变频器改造。()取消重板给料机,在其原址上制作可控下料溜槽代替重板给料机,在漏斗出口处安装电动插板阀。正常生产时,按环冷机机速及上料量调整阀门开度。根据落料扬尘的规律改造除尘管,如图 所示。图 改造后溜槽(下转第 页)应用成果()将成筛 可逆胶带机、胶带机、配 可逆胶带机分别改为三通漏斗、溜槽及摆式漏斗。改造后,检修周期从 个月延长到 个月,设备故障降低,维护方便;生产成本低,每年节约维修成本 万元。()、系列一、二次椭圆振动筛改造后,检修周期从 个月延长到 个月。节约维修费:改造前振动筛维修费用为 万元,项目实施后维修费用仅为 万元,节约维修费用 万元。节电成本:改造前振动筛电机功率合计为,改造后振动筛电机功率为,功率因数.,作业率按 天,电单价.元 计算,每年节电成本 ().万元。合计每年节约生产成本 .万元。()个混合筒尼龙衬板升级为陶瓷衬板后,混合机运行电流下降 ,每年可节约用电成本 .万元。项目实施后延长了筒体使用周期,衬板使用寿命从 个月延长到 个月。混合料在筒体内混匀时间增加.倍,混匀度增强,制粒效果提高 。()混合矿槽改造后,台车布料均匀,烧结矿强度提高.,返矿率降低.。按 年烧结矿产量 万,烧结矿加工费 元 来计算,每年可节约生产成本 .万元。()号烧结机本体润滑站升级改造后,可减小风机风门开度约,保守估计风机功耗降低.,台 主抽风机每年可节约用电成本 .冶 金 能 源 采用方案一进行改造,年平均发电煤耗降低.,节约 ;采用方案二进行改造,年平均发电煤耗降低.,节约 。该机组设置外置蒸汽冷却器,有较好的节能收益,安全可靠。参考文献 王倩,王卫良,刘敏,等.超(超)临界燃煤发电技术发展与展望 热力发电,():.钱磊.机组热经济性分析及优化 上海交通大学,.林万超.火电厂热系统节能理论 西安:西安交通大学出版社,.张春伟.火电机组给水回热系统蒸发器设计研究 机械工程师,():.李勤道,刘志真.热力发电厂热经济性计算分析 北京:中国电力出版社,.赵 艳编辑(上接第 页)万元;烧结机固定滑道更换周期从 个月延长到 个月,固定滑道 元 套,台车移动密封从 套 降到 套,每年节约备件材料费用 万元。合计每年可节约生产成本 万元。()台除尘风机实施变频改造后,烧结电耗从.降至.,电单价.元,年生产 万 烧结矿来计算,每年可节约用电成本 (.).万元,取得了良好的经济效益。()取消重板给矿机后,号烧结机设备作业率提高.,每年节约重板给矿机备件成本.万元。每年可节约用电成本 .万元。合计每年可节约生产成本.万元。项目实施后改善了转 胶带机岗位操作人员的现场工作环境。结语从以上技术改造来看,项目投资成本低,可操作性强,见效快。项目实施后每年可节约生产成本 .万元,号烧结机系统设备作业率提高到,具有较好的经济效益。在降低生产制造成本的同时,有效改善了现场作业环境,保障了岗位人员的身心健康,可以推广到冶金烧结行业中。参考文献 虎荣波,李增科,杨学斌.红钢烧结机筛分系统工艺设备优化改造 黑龙江科技信息,():.杨学斌,周伟,肖聪国,等.摆式漏斗在烧结工艺流程 中 的 设 计 应 用 冶 金 能 源,():.普欣荣,贺志强.烧结机成品筛分系统改造 冶金设备管理与维修,():.普欣荣,杨学斌.红钢 烧结机风箱漏风问题的解决措施 冶金设备,():,.吴洪松,肖聪国,闫洪林,等.空气炮在钢铁企业料仓中的应用 冶金设备,():.刘厚甫,杨学斌,周伟,等.高压变频器在红钢烧结除尘风机中的应用 冶金能源,():.杨学斌,赵新立,鲁迎春,等.漏斗供料在烧结中的应用 冶金设备,():,.刘厚甫,杨学斌,肖聪国,等.电动调节阀控制在烧结机主辅门上的设计与应用 冶金能源,():.赵 艳编辑冶 金 能 源 .