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油井
成因
治理
措施
杨丽梅
2023 年 第 1 期 化学工程与装备 2023 年 1 月 Chemical Engineering&Equipment 75 油井气的成因及治理措施油井气的成因及治理措施 杨丽梅(大庆油田第七采油厂工艺研究所,黑龙江 大庆 163000)摘摘 要:要:本文总结了功图呈现气影响状态时的判定标准,判定油井气影响后分析其成因,针对不同成因提出分类治理措施,精细调整油井最佳工况,提高泵效,进一步提高油井管理水平。关键词:关键词:气影响;充满系数;成因 前前 言言 油井气影响是影响抽油泵泵效的主要因素之一。油井气影响时,气体占据泵腔的部分体积,导致泵充满系数降低,从而降低了泵效。而当泵腔内的气体所占据的体积足够大时,不但下冲程时游动凡尔打不开,甚至上冲程时固定凡尔也有可能打不开,油井不出油。而且油井气影响严重时,常会出现“液击”现象,冲击力会使抽油泵的凡尔球和凡尔座过早损坏,还会使柱塞与泵筒得不到润滑,导致烧泵。同时造成杆柱过早疲劳失效,而且油管在液击的冲击下会突然拉伸,使其连接螺纹松动,发生漏失或断脱故障。因此,分析油井气影响的地质成因,根据不同成因进行分类治理,对改善油井工况、提高泵效、延长检泵周期极其重要。1 1 气影响的判定标准气影响的判定标准 在油井日常管理中,功图呈现气影响状态时,主要分两大类情况进行判定(如图 1):图图 1 1 功图呈现气影响时判定标准功图呈现气影响时判定标准 2 2 气影响井的成因分析气影响井的成因分析 针对功图显示气影响、沉没度低于合理值上限、套压低于 0.7MPa 的这类井,我们不能单纯地降参或间抽,应结合地质成因及地面生产情况等资料进行研究。分析表明导致油井气影响的因素主要有以下四种:一是地层能量不足;二是注采关系不完善;三是油层发育差或连通差;四是注水受效差、油层污染严重。3 3 治理措施及效果治理措施及效果 应根据气影响井的不同成因制定具有针对性的治理措施,才能保证油井高质量生产,延长检泵周期,达到长期稳产目的。3.1 针对地层能量不足的气影响井应进行连通水井提水 例:A 井。该井射开 PI1-6 号层,周围连通 4 口水井(如图 2),其中 A1 于 2018 年 10 月、A2 于 2018 年 11 月套损报废,仅剩 2 口水井注水,导致地层能量不足。治理措施应为连通水井提水。所以我们选取了A3与油井连通较好的PI1-2层提水 10m3;选取了 A4 与油井连通较好的 PI1-5 层提水10m3。措施后 A 井静压由 8.152MPa 上升到 9.028MPa,地层能量得到补充,功图恢复正常(如图 3)。3.2 针对注采关系不完善的气影响井应进行油井转注、水井更新 例:B 井。该井周围仅连通 1 口水井 B1 且于 2016 年 5月方案关井,B 井及周围油井均只采无注(如图 4),其中 B、B2 两口井于 2017 年 5 月开始常年低液面间抽,功图长期气泵充满系数 高 低 泵正常生产 沉没度高于合理值上限 井下工具堵 沉没度低于合理值上限 套压0.7MPa 套压影响 套压0.7MPa 气影响 DOI:10.19566/35-1285/tq.2023.01.03176 杨丽梅:油井气的成因及治理措施 影响。治理措施应为完善注采关系。所以我们选取了与周围连通较好的 B2 井进行转注,该井 2019 年 12 月实施后井组注采关系完善,B 井地层能量得到补充,功图恢复正常(如图 5)。图图 2 2 A A 井井位图井井位图 图图 3 3 A A 井措施前后功井措施前后功图对比图对比 图图 4 4 B B 井井位图井井位图 图图 5 5 B B 井措施前后功图对比井措施前后功图对比 3.3 针对油层发育差或连通差的气影响井应进行降参、间抽 例:C 井。该井位于断层边,共发育 5 个小层,射开厚度 5.2m、有效厚度 0.2m,油层发育差,无有效地下治理对策,仅进行低液面间抽。3.4 针对注水井连通差或连通水井吸水差的气影响井应进行水井改造 例:D 井。该井周围连通两口水井,注采关系完善(如图 6);然而连通水井 D1 地层发育差、吸水差(注入压力15.1MPa,日注水量 4m3);而 D 井主力油层 1998 年堵水后薄差层动用差,剩余油富集,D 井具备压裂条件 7 个层,砂岩厚度 11m,有效厚度 7.8m。治理措施应为水井改造。对 D1实施压裂改造,措施后注水压力下降 2.2MPa,全井日注水增加 38m3;再对 D 井实施压裂,措施后日增液 64t,日增油2.4t,功图恢复正常(如图 9)。图图 6 6 D D 井井组栅状连通图井井组栅状连通图 图图 7 7 D D 井措施前后功图对比井措施前后功图对比 4 4 结论与认识结论与认识 (1)当功图呈现气影响状态时,应根据充满系数的高低、沉没度值、套压等情况进行判定。(2)判定油井气影响后不能单纯地降参或间抽,应及时分析其成因,根据不同成因采取不同的治理措施。(3)油井气影响的治理,应遵循地上与地下相结合、机采调整与动态调整相辅相成的原则。(4)气影响井的治理是一项长期、动态的调整过程,应在日常注采管理中提高全员对这项工作的重视程度。