第42卷第2期2023年5月铀矿冶URANIUMMININGANDMETALLURGYVol.42No.2May2023■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■收稿日期:2023-01-10第一作者简介:黄永(1984—),男,吉林四平人,学士,高级工程师,主要从事铀矿水冶工艺研发工作。某铀钼萃余液的絮凝预处理试验研究黄永,段云霞,师留印,杨剑飞(核工业北京化工冶金研究院,北京101149)摘要:针对国内某铀钼矿萃余液浊度和有机相含量高、影响返回利用问题,进行了絮凝预处理降浊及脱除其中有机相的试验研究。研究结果表明:使用阳离子絮凝剂C6140对萃余液进行预处理,在C6140用量2.0g/m3萃余液、搅拌转速60r/min、搅拌时间10s、搅拌后静置40min条件下,可将萃余液浊度从1500NTU降低至0NTU,有机相质量浓度从294mg/L降低至44.8mg/L。研究得到的工艺参数对萃余液浊度变化有较强的适应性,絮凝预处理工艺参数可应用于生产。关键词:萃余液;有机相;除油;浊度;阳离子絮凝剂中图分类号:X703.1文献标志码:A文章编号:1000-8063(2023)02-0064-05DOI:10.13426/j.cnki.yky.2023.01.03某铀钼矿采用硫酸高温浸出、N235分步萃取分离铀钼工艺[1],萃原液中含有一定量的固体微粒,在萃取过程中易发生乳化,使得萃余液浊度较高且夹带大量有机相。萃余液中有机相浓度偏高,不仅增大了有机相损耗,而且造成萃余液直接返回浸出时出现浸出槽“冒槽”现象。生产中采用石灰中和—板框压滤—滤液静置降浊-活性碳吸附除油工艺处理萃余液[2],中和过滤后的溶液中油分约为45mg/L、浊度约为30NTU,在溶液进入活性碳吸附前必须将其浊度降至10NTU以下,吸附后将溶液油分降低至10mg/L以下,然后返回系统循环使用。现有处理工艺由于萃余液需先进行中和处理,使得萃余液的余酸无法得到有效利用。去除污水中有机相的方法主要有重力分离、气浮分离、混凝与絮凝、电化学、膜分离、吸附、生化等方法[3-14],重力分离法适合对漂浮、分散的有机相自发聚集分层进行回收;电化学法能耗较高;膜分离法...