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大庆西部外围葡萄花油层表活剂压裂效果分析_路祎.pdf
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大庆 西部 外围 葡萄 油层 表活剂压裂 效果 分析 路祎
2023 年 第 7 期 化学工程与装备 2023 年 7 月 Chemical Engineering&Equipment 67 大庆西部外围葡萄花油层表活剂压裂效果分析 大庆西部外围葡萄花油层表活剂压裂效果分析 路 祎(大庆油田有限责任公司第九采油厂,黑龙江 大庆 163853)摘 要:摘 要:本文针对大庆西部外围葡萄花油层部分井断层夹持,注采关系不完善,地层能量欠缺,注水受效井比例较低,储层有效动用程度低的实际,转变思路,借鉴老区压驱经验,由单纯追求建立驱替,转变为通过压裂造缝配合表活剂吞吐,携带剩余油,实现有效动用,对油田注采关系不完善储层的二次提产新途径进行了有益探索,为低渗透储层压裂方案优化提供了经验。关键词:关键词:表活剂压裂;断层夹持;储层动用程度 1 问题的提出 1 问题的提出 大庆西部外围某油田葡萄花油层以南北向大断层为主,局部小断层零星分布,部分井断层夹持,注采关系不完善,地层能量欠缺,注水收效井比例较低,目前地层压力8.21MPa,如何有效动用该类储层,实现效益开采,问题亟待解决。通过转变思路,借鉴老区压驱经验,由单纯追求建立驱替,转变为通过压裂造缝配合表活剂吞吐,携带剩余油,实现有效动用。结合岩心驱替试验数据,通过机理研究,认为葡萄花储层虽孔渗性差,但仍具备表活剂压裂试验潜力。2 压裂方案优化及效果分析 2 压裂方案优化及效果分析 2.1 选井选层 Y1 井,2008 年 2 月投产,处于两个断层夹持区(距离分别为 110m 和 240m),连通 2 口注水井,均注水困难不能满足配注要求。Y2 井,2006 年 8 月投产,右侧距贯穿区域构造的南北向大断层(距离 76m),仅连通 1 口注水井,不能满足配注要求。Y3 井,2006 年 7 月投产,位于断层夹持区域,距离左边小断层垂直距离 50m,距离右侧南北向大断层(距离110m)。周围一口水井为非地应力方向,距离远(450m),且吸水差。图 1 三口试验井井位图 图 1 三口试验井井位图 根据测井解释资料选择储层物性较好层段进行压裂,平均单井压裂 2.3 段、砂岩厚度 7.9m、有效厚度 4.9m。2.2 压裂方案优化 入井药剂方面,考虑驱油性能、材料成本等因素,选择一元无碱表活剂体系;压裂施工参数方面,通过调整思路,降低对裂缝复杂程度的需求,将施工排量由 6-8m3/min 优化为 3-5m3/min,降低压裂车组数量,大幅度降低压裂费用。3 试验效果及经济效益分析 3 试验效果及经济效益分析 3.1 试验井效果对比 压后初期单井日增液 4.6t、日增油 2.8t,目前单井日增液 1.8t、日增油 1.8t,有效天数 331 天,阶段累计增油1914t,平均单井采出程度提高 1.46 个百分点。图 2 试验井压后生产数据折线图 图 2 试验井压后生产数据折线图 DOI:10.19566/35-1285/tq.2023.07.06768 路 祎:大庆西部外围葡萄花油层表活剂压裂效果分析 3.2 周围井补能情况 分析试验井周围井组生产情况,压后平均单井日增液0.13t,日增油 0.24t,其中 Y3 井组补能效果较明显,初步验证了表活剂压裂的补能作用。表 1 试验井周围井组压后生产数据表 表 1 试验井周围井组压后生产数据表 试验井 周围井 井号 压裂前 压裂后 差值 日产液(t)日产油(t)流压(MPa)日产液(t)日产油(t)流压(MPa)日产液(t)日产油(t)流压(MPa)Y1 井 Y1-1 0.5 0.47 2.4 0.63 0.57 2.67 0.13 0.1 0.27 Y3 井 Y3-1 0.27 0.25 2.02 0.4 0.38 2.56 0.13 0.13 0.54 Y3-2 1.2 0.9 2.15 1.33 1.24 2.43 0.13 0.34 0.28 Y3-3 1.4 1.37 2.31 1.67 1.52 2.72 0.27 0.15 0.41 Y2 井 1.4 0 5.1 1.4 0.47 5.45 0 0.47 0.35 平均 0.95 0.6 2.8 1.09 0.84 3.17 0.13 0.24 0.37 3.3 经济效益评价 统计 3 口试验井,施工费用共 536.1 万元,目前增油效益 622.1 万元(按油价 0.325 万元/吨计算),阶段投入产出比 1:1.2,且目前仍处于增油有效期。表 2 表活剂压裂效益对比表 表 2 表活剂压裂效益对比表 井号 砂岩厚度(m)有效厚度(m)液量(m3)砂量(m3)施工费用(万元)加液强度(m3/m)加砂强度(m3/m)目前日增油(t)累计增油(t)有效天数(d)投入 产出比Y1 5.7 3.8 4576 120 170.3 1204 32 2.3 842 409 1:1.6 Y3 10.5 6.2 5170 140 185.3 834 23 2.5 828 328 1:1.5 Y2 7.6 4.7 4888 140 180.5 1040 30 1.7 255 255 1:0.5 平均 7.9 4.9 4878 133 178.7 1026 28 2.2 638 156 1:1.2 合计 23.8 14.7 14634 400 536.1/6.5 1914 992/4 结论及取得的认识 4 结论及取得的认识(1)现场试验表明,表活剂压裂技术通过压裂造缝,配合表活剂吞吐洗油,提高驱油效率,能够解决注采关系不完善储层的有效开发问题,进一步提高储量动用程度。(2)选井避开距离大断层较近的井,尤其注意断层位于压裂井地层最大主应力方向的情况,避免压裂液向断层流失影响压裂效果。(3)表活剂压裂可补充地层能量,通过打入大量驱油液提高地层压力,使周围井组不同程度受效,适用性较好。下步继续深化认识,探索技术适用性边界。参考文献 参考文献 1 李扬成,汪玉梅,杨光.中国石油和化工标准与质量J.2017(23).2 朱维耀,樊冰建,邓庆军,等.当代化工J.2021,50(3).

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