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2023
劳动模范
车辆
公司
电焊
高级技师
优秀
先进事迹
2023年8劳动模范车辆公司电焊高级技师优秀先进事迹
从业28年,坚守在 货车焊接制造工作一线,手工电弧焊、气焊、MAG焊、TIG焊、埋弧焊等多种焊接方法,合金钢、不锈钢、铸铁、铜、铝合金等多种材料, 货车车钩、转向架、制动、钢结构等多种关键特殊岗位…… 可谓全能型电焊人才。在拥有各项焊接技能的同时, 遵循“一次就干好,件件是精品”的工作理念,持之以恒地将每一项工作都做好,质量合格率一直保持在“零质量缺陷”水平。
1
“这个技校生,行!”
焊工的绝活儿,是被焊花烫出来的。身上密密麻麻的伤疤,是职业留给 的“徽章”。 专门换上了一套新工装。他将时间拉回到28年前,向 讲述了自己的成长经历。
1995年国庆假期, 所在班组接到一个急活儿:一个长度24米的钢架,中间有个仅为100毫米的接口需要焊工焊接。几个颇有经验的老焊工,谁焊都变形,刚性固定也解决不了问题。 回忆,“当时老师傅们一个个低着头,不知道问题出在哪里”。当时年仅18岁的 进厂刚3个月。“让我试试吧!” 鼓足勇气说。“你会吗?”老焊工们有些质疑。“我听说过一种焊法,让我试试吧。” 解释说,束手无策的老焊工们决定让 试试。
根据所学知识, 焊一点,歇一会儿,用小锤敲一敲,晾凉后接着焊。100毫米的一条焊缝,用了2个小时才焊完。“这么点活儿,就焊了两个小时,不能这么干啊!”老焊工们认为 的工作效率太低了。“理论上应该没错。要不量一量,看看变不变形?” 充满自信。
经过测量,钢架没有变形!“嘿,这个技校生,行!”老焊工们连连夸赞,这是 首次得到老焊工们的认可。
“既然选择了,就要干好。” 告诉 ,他的爷爷、父亲、伯伯都是 车辆厂(现 车辆有限公司)的工人,从小耳濡目染,他身上有老一辈工人“干一行,爱一行”的质朴。
“在技校,教焊接的工艺老师 是个专家级的工人,在铁道部赫赫有名,好多外资企业也向他请教。”从业路上, 老师对 的影响很大。令 印象最深的是老师帮助一家日资企业处理缸套。日方要求,一个直径300毫米的缸套,焊完后变形不超过0.01毫米。 老师焊完后,变形只有0.008毫米。日方验收时,对老师竖起大拇指。这让 对职业有了新认识:工人,照样能出人头地,有一番大作为。
焊接是一门技术活,腿功、腕功、眼功,“三功”缺一不可。手稳,是一名出色焊工必备的条件。在技校时,为了练好基本功, 课下用手腕吊砖头,一蹲就是两个小时;用电焊钳子夹毛笔,蘸水画圆弧、画三角,手速、姿势,一一到位。练得手麻、胳膊打晃也不休息。由于成绩突出,他一毕业就被定级为5级工,比别的学生高一等级。
2
令博士叹服的“小李师傅”
1995年7月进入 车辆厂工作后,技术扎实的 很快成长为厂里的优秀焊工。
1998年, 某研究所设计出300吨架桥机,交付 所在公司试制。“这是国内首台300吨架桥机,设计方领衔人员是博士,一般工作人员至少也是硕士、本科等,能参与其试制工作,大家都很兴奋。” 回忆,当时他作为“焊得好”的5名焊工之一,被选入参与此任务。
按照设计方要求,架桥机的承重心盘,也就是支撑座,由一名经验丰富的老师傅焊接,但焊好后马上就裂开,多次尝试,依然如此。“不妨把酸性焊条改成碱性焊条,采取预热、缓冷的焊接工艺试试看。” 提出建议。设计方上下打量 ,眼中满是怀疑。他们坚信设计工艺没有问题,一定是焊工技术不行。“你们可以查阅相关资料,看有无相关案例,再做决定。” 说。
抱着半信半疑的态度,设计方去图书馆查阅资料。不一会儿,电话响了。“快,叫小李师傅接电话!”“谁是小李师傅?”“就是焊工里面最年轻的那个!”原来,设计方派工作人员在图书馆找到了相关案例。“李师傅你说得对,是工艺有问题。您看还有什么要查的,我一并查查!”工作人员在电话那头请教 。后来,通过改变焊接材料,改善焊接工艺,果真成功将支撑座焊接完成,并检验合格。
经此一事,设计方不但对焊工们刮目相看,对 所在单位也更加信任。以前设计方派人24小时蹲守车间,监督生产过程,而且生产工艺从不与工人商量,不论对错都只能按照他们的设计图工作。这件事后,设计方不但很少在现场“盯梢”,还会提前与工人商量设计方案是否可行。“第一台300吨架桥机成功试制后,设计方相当满意,把600吨架桥机的试制任务也交给我们完成。” 自豪地说。
“年轻时把底子打好,以后学什么都会很快。” 说。因技术全面、水平过硬, 多次在公司电焊比赛中取得第一名的好成绩,成为公司为数不多的“全能型”电焊人才。在 大提速中,他曾多次被公司委派,协助兄弟单位处理各类焊接技术疑难杂症,获得高度评价。
3
攻克 货车安全“老大难”
安全,对 运输来说非常重要。焊接质量的好坏对于确保 货车安全稳定运行起着至关重要的作用。制动系统故障是困扰 货车安全的难题之一,而制动管系裂折导致的泄露又是难题中的“老大难”问题。
“ 货车通过风压控制刹车,制动管系是用于通风的管路,一旦发生裂损,货车就会抱闸停车,影响行车安全。” 说,制动管系裂损,多发生在焊缝部位。“焊缝成型为凸型,这种成型结构容易造成局部应力集中,时间长了,易产生脆断。这就是焊缝裂损的原因。若把焊缝由凸变凹,就能解决问题。然而,一字之差,难度却非常大。” 说,原有生产工艺是通过自动焊机焊接,通过30多个参数控制焊接动作。要把凸型焊缝变成凹型,需要调整30多个参数,重新设计出一套极致参数。然而,生产不能停,凭着对焊接制造技术的痴迷和精益求精的工匠精神,他见缝插针,利用生产空隙研究调试参数。
30多个参数,控制着焊接速度、电流大小、焊丝角度等多个方面,历经百余次试验,耗时一年时间, 终于找到了最优方案。他将这套操作法写成汇报材料,并附上成品照片。公司领导看了之后表示难以置信,开玩笑说:“这是不是故意摆拍的?估计是焊了一万个里面,只有一个这样完美的。” 胸有成竹地邀请领导到生产现场查看,微笑着说“每一条焊缝都是如此完美”。
很快,这套操作法就被固化到了公司的岗位作业指导书中,并形成优秀操作法在全国 行业进行推广应用,还被收入到中国焊接技能小窍门一书中,有效保证了 货车运输安全。
研制新型工装,优化生产工艺, 取得了多项创新成果。在 新造货车不锈钢制动管生产中,焊接效率较低,成品合格率只有40%左右。 结合焊接要求和设备情况,通过制作专用定位工装后,焊接效率提高了2倍以上,产品合格率提高到99%。仅此一项,每年为公司节省费用80多万元。他独自编制大型工装“ 货车用牵车台”“ 货车翻转机”等设备的组装焊接工艺,一次试车成功,为公司生产快捷顺畅提供了有力支撑。
近几年,他参与研制的“ 漏斗车研制与关键技术研究及应用”获2020年度 省科学技术进步奖三等奖。“ 货车用型钢加工的关键工艺技术研究及应用”等获2020年度 科学技术奖三等奖。
4
“小点子”带来“大成就”
同事们都知道 爱琢磨、点子多,于是遇到困难都喜欢找他帮忙。
在 货车防脱轨装置生产中,由于同轴方向有3处不同的螺纹紧固连接,一直通过人工组装作业。然而,人工分解劳动强度大、生产效率低。
“给琢磨一台装备吧。工人们在拆解防脱轨装置时太累了,效率也低。”一天中午在食堂就餐时,班长魏拥军向 求助,希望他能设计一台装备,让脱轨阀检修工告别人工作业。自此, 把这事装进了心里,一有时间就开始琢磨。先思考再干,是 的工作习惯。他认为无论什么工作都要用心去干,发现问题,把问题想透了,再去想如何解决。
“3个螺纹,固定其中两个,拆一个;再固定一个,拆一个。剩下第三个,怎么拆?总不能让机器拆两个,剩下一个再让人工拆解吧。既然要机械拆解,就要完全实现机械化。”一条路走不通,那就再换一条。然而一个月过去了, 还没有想到解决方法。直到一天在家休息时,他突然有了灵感,“三个螺纹,为什么要按顺序拆解呢?可以打破原有拆解顺序啊!不妨先拆中间的螺纹”。按照这一思路, 立即展开行动。他设计了一把带磁力的扳手,吸附到配件上,通过让配件旋转,实现拆解螺纹的目的。没有动力装置怎么办? 发现隔壁班组有个闲置的套丝机,便借来使用。不久,装备初步完成设计,进入试验阶段。
一天,脱轨阀检修工王计斌带着配件来给 做试验。刚到现场,王计斌就被 设计的装备吸引了。“李师傅,你快告诉我怎么操作!”王计斌迫不及待。仅仅30分钟,他就用这个装备拆解了20个配件,这相当于平时一天的任务量。尝到甜头后,王计斌第二天又带着配件来了,另一个脱轨阀检修工刘国强也跟着来了。第三天,二人又把工作现场搬到了 这里。班长魏拥军看工位上没人干活,一问才知道工人都去找 了,于是激动地一路小跑赶到现场,随后就把 设计的装备“抢”走了。
历时2个月时间, 设计制作的 货车防脱轨装置拆解机,让防脱轨装置拆解完全实现了机械化拆解,达到了国际领先水平。这种机械拆解装备获得了国家发明专利,被推广到整个 行业。如今,仅一上午时间,一名工人就能拆解300余个配件,极大地提高了生产效率。
2018年, 创新工作室成立。作为工作室领衔人、培训师, 积极发挥示范引领作用,针对公司焊接工艺难点,认真总结梳理,在培训中,他结合自己的经验,形成作业指导书,并系统性传授给其他员工。他先后培养出15名高级技师、34名技师、158名高级工、119名中级工等各级焊接人才。
多年来, 先后制作各种工装50多件(套),参与编制完善各种工艺要求和作业指导书30余份,累计提案改善百余项,极大地提高了生产效率,降低了生产成本,创造经济价值近千万元。
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