表1化学成分及性能情况HRB500E性能不合格原因分析与改进措施陈拥军,韦昇,时海峰(柳州钢铁股份有限公司质量管理部,广西柳州545002)摘要:在柳钢常规的HRB500E生产过程中,曾先后连续出现多批次性能不合格问题。经对钢筋化学成分、拉伸试验曲线、样品断口及金相组织进行分析,判定钢中硼元素含量异常升高,导致钢筋金相组织中贝氏体含量过高,是HRB500E性能不合格的原因。通过进行成分控制,并合理控制加热温度、开轧温度、进精轧温度和上冷床温度,性能不合格问题得到了有效解决。关键词:HRB500E;硼含量;温度控制中图分类号:TG335.64文献标识码:A文章编号:1672-1152(2023)05-0172-021问题的提出柳钢生产的HRB500E高强钢筋采用了铌钒氮复合微合金化技术工艺,钢中添加了V、Nb等,通过沉淀析出强化、细晶强化等,钢筋在得到较高强度的同时,也获得了较好的抗震特性。经过对钢筋化学成分的调整及工艺技术的进一步完善,HRB500E高强钢筋的性能稳定。但是,在近期的生产中,HRB500E高强钢筋出现连续多批次性能不合格,屈服强度为440~495MPa,最大力总伸长率Agt为5.0%~15.0%。本文通过对产品化学成分、拉伸曲线、断口和金相组织等进行分析,找出了HRB500E性能不合格原因,并通过合理控制加热温度、开轧温度、进精轧温度和上冷床温度,有效解决了性能不合格问题。2原因分析2.1工艺路线HRB500E高强钢筋的工艺技术路径为:BOF(BasicOxygenFurnace碱性氧气顶吹转炉)→炉后吹氩→LF(LadleFurnace具有加热和搅拌功能的炉外精炼)→CC(ContinuousCasting连续铸造)→加热→轧机连轧→冷床冷却。2.2化学成分柳钢生产的高强钢筋HRB500E采用铌钒氮复合微合金化工艺,钢筋中添加了V、Nb等,通过沉淀析出强化、细晶强化等,钢筋在得到较好的屈服强度及抗拉强度同时,也获得了较好的抗震性能。从这次性能异常的情况来看,C、Si、Mn、P、S、V和Nb等元素均符合内控要求,但B含量异常,性能异常B为0.0049%,生产同批次性能合格的B含量为0.0007%,如表1所示。2.3拉伸性能分析钢筋在拉伸过程中发生韧性断裂时,断口一般情况下为韧窝状断口。从宏观来看,在理想情况下,其新裂面是由3个明显不同的区域,即纤维区、放射区和剪切唇区所构成。纤维区为裂纹缓慢扩展区,是塑性变形的主要区域,纤维区面积越大、放射区面积越小,说明钢筋的塑性越好,延伸率指标越高。纤维区面积越小、放射区面积越大,说明钢筋的塑性越差,延伸率指标越低[1-2]。韧性断裂特...