分享
锅炉一次风机周期性振动异常原因分析及处理_董吉柱.pdf
下载文档

ID:2483128

大小:1.76MB

页数:8页

格式:PDF

时间:2023-06-25

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
锅炉 一次 风机 周期性 振动 异常 原因 分析 处理 董吉柱
第 卷第 期 年 月热能动力工程 ,收稿日期:;修订日期:作者简介:董吉柱(),男,深能合和电力(河源)有限公司工程师文章编号:()锅炉一次风机周期性振动异常原因分析及处理董吉柱(深能合和电力(河源)有限公司,广东 河源)摘 要:基于某一次风机的结构和工作原理,针对一次风机主轴承箱运行过程中出现振动趋势随环境温度变化周期性波动的问题进行剖析,采取振动监测、淋水试验、频谱分析等方法进行深入研究,利用排除法找到了一次风机主轴承箱运行过程中振动异常的根本原因。研究结果表明:一次风机混凝土基础被扰动导致混凝土基础整体强度不足,进而引发一次风机主轴承箱运行过程中振动异常并随环境温度变化出现周期性波动。通过对一次风机混凝土基础进行注浆加固,不仅使主轴承箱振动趋势随环境温度变化问题得到明显改善,而且一次风机主轴承箱运行过程中最大振动值由 降至 ,振动趋势显著降低并达到标准水平。关 键 词:轴流式风机;轴承箱振动;周期性波动;淋水试验;注浆加固中图分类号:文献标识码:引用本文格式董吉柱 锅炉一次风机周期性振动异常原因分析及处理 热能动力工程,():,():(),:):,第 期董吉柱:锅炉一次风机周期性振动异常原因分析及处理:,引 言随着电力企业逐步由生产型向经营型转变,由高耗能企业向节约型企业发展,按照深能集团公司的部署和安排,广东河源电厂一期工程 燃煤机组的,号机组分别于 和 年实施了节能技术及环保超低排放技术改造,同步开展,号机组首次 级检修工作,以便于提高机组运行的经济性,达到节能效果,使改造后烟气中的主要污染物排放浓度达到燃气轮机机组的排放标准。针对节能降耗,尤其是风机的降本增效在国内已经有非常多的研究。唐忠顺认为火电厂广泛配置大容量、高参数的锅炉,这促使风机也向着大容量、高参数、高转速、高效率、高度自动化、高可靠性和低噪音的方向发展。何小锋认为目前国内火电厂配置的一次风机广泛采用双级动叶可调轴流式风机,轴流风机以其流量大、启动力矩小、对风道系统变化适应性强等优势逐步成为火电厂的主流风机。随着双级动叶可调轴流式风机的广泛应用,相关振动问题也逐渐暴露。针对 号机 侧一次风机(以下简称“一次风机”)和 号机 侧一次风机(以下简称“一次风机”)主轴承箱在夏季环境温度较高时运行过程中出现间歇性振动大产生的原因进行多方面分析,采取可靠的措施消除了 一次风机主轴承箱和 一次风机主轴承箱在运行过程中的间歇性振动大缺陷,有效的提高了风烟系统和机组运行的安全性和稳定性,为同类型风机主轴承箱出现类似的振动大问题提供参考建议和借鉴价值。设备基本情况广东河源电厂一期工程 燃煤机组分别于 和 年投产,每台机组配备双级动叶可调轴流式引风机(型号为 )、送风机(型号为 )及一次风机(型号为)各 台并联运行。工作原理一次风机的工作原理是通过入口滤网吸入环境中的空气,由轴流风机叶片的旋转挤压推进力使空气流体获得能量。当轴流风机叶片持续旋转时,空气流体持续轴向流入,在叶片通道内获得能量,再沿轴向持续流出。一次风机轴向流出的冷一次风,一部分进入空气预热器的分隔仓被加热成为热一次风后进入磨煤机入口风道;另一部分通过旁路进入磨煤机入口,与热一次风混合后作为磨煤机出口温度的调节风。综上所述,一次风的主要作用是干燥煤粉并输送至炉膛,协助燃烧。相关参数如图 所示,广东河源电厂一期工程 燃煤机组锅炉采用的一次风机为双级动叶可调轴流式一次风机。图 双级动叶可调轴流式一次风机示意图 一次风机的型号为,叶轮直径为 。风机电机型号为,额定功率为 ,额定电压为 ,额定电流为,转速为 ,轴承形式为滑动轴承。一次风机主轴承箱上设有 个振动测点,分别为测点,如图 所示。热能动力工程 年图 一次风机主轴承箱振动测点布置图 主轴承箱振动情况概述 年超低排放技术改造项目实施过程正值,号机组 级检修时间窗口,在此期间对,号机组的 台一次风机进行解体检修。检修工作主要内容为:更换叶柄轴承、密封件、液压缸和旋转油封,主轴承箱解体检修及电机和风机联轴器中心数据校验等。同时,为完成超低排放技术改造项目中 台烟冷器钢结构的安装工作,对,号机组 台一次风机的混凝土基础外侧区域进行不同程度的开挖,以满足 台烟冷器钢结构混凝土基础的强度。一次风机混凝土基础外侧区域开挖实物图如图 所示。图 台一次风机混凝土基础外侧区域开挖实物图 在,号机组 台一次风机 级检修结束并网运行期间,发现 和 一次风机主轴承箱运行过程中 向振动趋势随环境温度升高而增大,随环境温度降低而减小,向振动趋势随环境温呈现明显的周期性波动,如图 所示。图中选取时间为 年 月 日。图 振动趋势随环境温度变化趋势 鉴于 和 一次风机主轴承箱运行过程中 向振动趋势与环境温度变化趋势具有明显的相关性,经检修人员综合评估,尝试每天在 点对 一次风机混凝土基础及其周边区域进行淋水试验,以达到对 一次风机混凝土基础进行物理降温的效果。经过 天的淋水试验发现,一次风机主轴承箱运行过程中 向波动幅度逐步降低。当 一次风机混凝土基础停止淋水后,一次风机主轴承箱运行过程中 向波动幅度开始逐渐增加,如图 所示。图中选取时间为 年 月 日。图 主轴承箱振动趋势 检修人员在现场发现,和 一次风机运行过程中 台 侧一次风机混凝土基础较 台 侧一次风机有明显振感。为验证运行过程中 台一次风机在混凝土基础振动实际情况,检修人员对 台一次风机本体混凝土基础和电机混凝土基础进行选点并测试振动数据。测点布置如图 所示。测点 第 期董吉柱:锅炉一次风机周期性振动异常原因分析及处理对面为测点,测点 对面为测点;测点 表示测试位置,对应表 混凝土测点。图 台一次风机混凝土基础测点布置 检修人员通过连续就地监测 台一次风机混凝土基础振动数据发现,台 侧一次风机混凝土基础 向振动数据较 台 侧一次风机混凝土基础 向振动数据明显偏大,且与集控室控制系统中主轴承箱运行过程中振动数据有明显同步趋势。,号机组一次风机混凝土基础振动监测数据如表 和表 所示。因,号机组系统参数设置略有区别,为便于监测数据与系统数据对比分析,号机组相关数据单位为 ,号机组相关数据单位为,表中,代表混凝土基础横轴、纵轴、竖轴 个方向振动数据,代表集控室控制系统显示的横轴数据,代表集控室控制系统显示的纵轴数据。表 号机组 台一次风机混凝土基础振动监测数据 机组负荷 温度 混凝土测点 一次风机混凝土基础振动速度 一次风机混凝土基础振动速度 一次风机主轴承箱振动速度 一次风机主轴承箱振动速度 表 号机组 台一次风机混凝土基础振动监测数据 机组负荷 温度 混凝土测点 一次风机混凝土基础振动幅度 一次风机混凝土基础振动幅度 一次风机主轴承箱振动幅度 一次风机主轴承箱振动幅度 热能动力工程 年 检修人员使用频谱仪对 和 一次风机的振动进行了分析测试,表 给出了沿一次风机轴线方向,从电机自由端、电机驱动端直至风机本体的振动速度分布。由表 数据可以看出,振动超标主要发生在一次风机本体区域,且 一次风机振动明显高于 一次风机。表 沿一次风机轴线方向各点振动速度对比()()设备测点方向电机自由端电机驱动端风机本体 一次风机 一次风机 主轴承箱振动异常原因分析及应对措施 原因分析综合上述情况和数据分析,总结出一次风机主轴承箱振动异常的原因可能包括以下几点:()一次风机轴系膨胀不畅是造成主轴承箱振动异常的常见原因。一次风机入口温度变化较快、转子及蜗壳膨胀量不一致、风系统中灰尘较大、径向装配间隙较小或不规则等情况都会造成动静部分产生摩擦,致使一次风机主轴承箱振动速度突升。()在不考虑一次风机本体和电机地脚螺栓松动的情况下,如果一次风机在液压缸同心度、旋转油封同心度、联轴器同心度 等轴系中心校准工作中存在较大偏差时,仍将导致一次风机主轴承箱在运行过程发生较大振动。()一次风机主轴承箱未按照规范要求安装或者安装质量不达标会造成一次风机主轴承箱在运行过程中发生不同程度的振动,如主轴承箱底座与主轴承箱的接触面积及间隙不满足设计要求、主轴承箱固定螺栓的紧固力不均匀或者达不到设计紧固力矩等都会导致一次风机主轴承箱在运行过程中发生较大振动。()一次风机转子动态不平衡也是造成主轴承箱运行过程中振动异常的常见原因。由于一次风机本身问题,一次风机在运行时局部部件振动或产生不稳定的偏心力会破坏风机动平衡,造成一次风机主轴承箱在运行过程中产生较大振动。()一次风机气动性能与系统运行工况不匹配,在实际运行过程中会引发失速现象,出现单侧一次风机抢风或喘振等不稳定工作状态,致使主轴承箱在运行过程中产生较大振动。()一次风机混凝土基础出现超过规范允许值的不均匀沉降现象或混凝土基础因外在条件致使其设计强度、整体性被破坏,导致一次风机混凝土基础承载力降低,造成一次风机运行过程中轴系同心度出现不同程度的破坏,进而致使主轴承箱在运行过程中出现较大振动。鉴于 一次风机主轴承箱运行过程中 向振动趋势与环境温度变化趋势具有明显的相关性,且 一次风机在夜晚或冬天运行时,主轴承箱 向振动很小,可以确定该振动不是由一次风机动不平衡引起的。因此,该振动主要是由支撑系统强度不足、混凝土基础强度不足或接触不良引起的。应对措施 复核轴系膨胀及中心数据一次风机轴系膨胀方面应严格按照一次风机安装、运行、维护说明书要求进行调整。在安装一次风机联轴器前,先用拆下来的安装螺钉对各挠性元件进行测量,安装完毕后,一次风机侧与电机侧联轴器轴向距离最大公差为 ,两个半联轴器轴端间距的轴向公差最大为 ,以满足一次风机在运行过程中轴系膨胀需要,避免因风机轴系膨胀过大或过小导致主轴承箱运行过程中振动偏大或超标。查询 年,号机组 台一次风机 级检修相关记录发现,台一次风机 级检修后的轴系膨胀方面相关验收数据均已达标,说明一次风机主轴承箱运行中的振动问题与轴系膨胀无直接关系。一次风机检修过程中,应严格控制轴系中心校准工作质量。一次风机液压缸同心度和旋转油封同心度公差不大于 ,一次风机与电机联轴器角向偏差最大公差不大于 ,避免因轴系同心度超标造成主轴承箱在运行中振动偏大或超 第 期董吉柱:锅炉一次风机周期性振动异常原因分析及处理标。查询 年,号机组 台一次风机 级检修相关记录发现,台一次风机 级检修后的轴系同心度方面相关验收数据均已达标,说明一次风机主轴承箱运行中的振动问题与轴系同心度无直接关系。复核主轴承箱安装及检修工艺一次风机主轴承箱安装前应确认安装方向是否正确。主轴承箱底座与主轴承箱的接触面应为加工面并要用红丹检测,若主轴承箱底座与主轴承箱的接触面积过小,则应该对主轴承箱底座加工面进行研磨至符合标准,以保证主轴承箱和主轴承箱底座的接触面积不低于总接触面积的、间隙不大于 。固定主轴承箱螺栓的强度等级应不低于 级,且在安装前对螺杆涂抹二硫化钼以免生锈腐蚀,并依据螺栓大小使用相应的力矩扳手紧固螺栓,以保证主轴承箱两侧紧固力均衡,避免主轴承箱在运行过程中因安装质量问题造成振动偏大或超标。查询 年,号机组 台一次风机 级检修相关记录发现,台一次风机 级检修后的主轴承箱安装方向、主轴承箱与主轴承箱底座的接触面积和间隙、主轴承箱固定螺栓材质等级和紧固力矩等方面相关验收数据均已达标,说明一次风机主轴承箱运行中的振动问题与主轴承箱与主轴承箱底座的接触面积和间隙、主轴承箱固定螺栓材质等级和紧固力矩等无直接关系。检修过程中,对一次风机主轴承箱返厂解体检修,更换轴承、密封组件等配件,检修后在返修单位做空转试验和加载试验。查询 年,号机组 台一次风机 级检修相关记录发现,台一次风机 级检修后空转试验振动和加载试验振动等各项测试数据均已达标,说明一次风机主轴承箱运行中的振动问题与一次风机主轴承的检修质量无直接关系。复核系统运行工况检修后,通过集控室控制系统对一次风机运行参数进行对比分析。同台机组的两侧一次风机在运行过程中动叶开度基本相同的前提下,两侧一次风机电机电流偏差在 以内。从同台机组两侧一次风机运行参数反馈来看,同台机组两侧的一次风机动叶开度和电机电流偏差处于合格范围。检修人员就地监测同台机组两侧一次风机、进出口风道及非金属补偿器等位置未见明显剧烈振

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开