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DC01型点焊管路支架断裂失效分析_王志苗.pdf
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DC01 点焊 管路 支架 断裂 失效 分析 王志苗
DC01 型点焊管路支架断裂失效分析 北京汽车2023.No.2 27 北北 京京 汽汽 车车 文章编号:1002-4581(2023)02-0027-03 DC01型点焊管路支架断裂失效分析 王志苗1,张小盟2 Wang Zhimiao1,Zhang Xiaomeng2(1长城汽车股份有限公司技术中心,河北 保定 071000;2中包包装研究院有限公司,天津 300457)摘 要:采用金相显微镜、扫描电镜、元素光谱分析仪对整车耐久试验中断裂的 1.5 mm 厚 DC01 点焊管路支架进行失效分析,结果显示,支架断裂具有典型的解理开裂特征,断裂主要由于外力异常挤压导致产生裂纹源,裂纹源起始于熔核与母材交界的热影响区,并沿热影响区切线方向向两侧母材扩展,由于熔核直径小,加剧了支架断裂的扩展速度。关键词:DC01 管路支架;点焊;失效断裂 中图分类号:U463.85+1 文献标志码:A DOI:10.14175/j.issn.1002-4581.2023.02.007 0 引 言 电阻点焊因具有成本低、易于实现机械化和自动化、焊接质量易控制等优点,使其成为汽车钢板连接的主要形式。伴随汽车轻量化发展趋势,车体钢板逐渐倾向采用强塑性高强钢板,例如 DP(Dual-Phase,双相)钢、TRIP(Transformation Induced Plasticity,相变诱发塑性)钢1,对于一些小型非承载部件的支架选材仍会采用低强度钢板。本文所研究的空调管路支架为低强度钢板DC01不锈钢材料,其由两个折弯板件通过电阻点焊而成,在整车综合耐久试验中支架出现断裂,为此通过系统试验进行失效分析。1 分析检测 1.1 试验仪器 分析试验采用蔡司Axio Observer Z1m金相显微镜、FEI Quanta 450 扫描电子显微镜、SPECTRO MAXx LMF16 元素光谱分析仪。1.2 化学分析及样品外观 按照 GB/T 43362016 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)要求,采用元素光谱分析仪对 DC01 空调管路支架材料成分及基体维氏硬度进行测试,材料化学成分测试数据见表 1,基体维氏硬度为 99.6 HV,各项指标均满足标准设计要求。表 1 DC01 支架的化学成分(质量分数)%元素 C Si Mn P S Al 质量分数 0.028 0 0.003 0 0.210 0 0.008 7 0.011 0 0.027 0 失效支架外观如图 1 所示,支架开裂起始于位置 2,位置 1 为安装孔,此位置受到异常挤压磕碰,位置 1、2 均出现严重的氧化锈蚀。图 1 断裂支架外观 1.3 金相分析 在图 1 位置 2 处疲劳开裂位置(裂纹源)取材,制取金相试样,如图 2 所示,测量得到失效件板厚约 1.49 mm,压痕深度约 0.12 mm,熔核直径约 4.06 mm,熔核直径不符合5.3 mm 技术要求2。观察晶粒度,在断裂位置附近及基体母材中未发现DC01 型点焊管路支架断裂失效分析 北京汽车2023.No.2 28 北北 京京 汽汽 车车 明显非金属夹杂,评定为 D 系 0.5 级,晶粒度 I 8级,如图 3 所示,满足材质设计要求。图 2 熔核尺寸 图 3 基体晶粒度 I 8 级 图 4 熔核区显微组织 图 5 热影响区显微组织 试样的母材组织为铁素体+弥散分布的点状碳化物,如图 3 所示;熔核区为低碳针状贝氏体,如图 4 所示;点焊后的热影响区过热区组织粗大如图5 所示,属于过渡区,为大块铁素体+针状贝氏体组织,且组织分布不均匀,两相组织性能差异较大,在拉伸过程中应力不能均匀释放,由于贝氏体生成过程中体积膨胀得不到吸收缓解,导致应力积聚,促使裂纹萌生加速3,容易发生脆性断裂。1.4 断口扫描分析 对图 1 中位置 1 处异常挤压位置进行断口分析,如图 6 所示,可以看出此处存在明显挤压磕碰痕迹,图中划痕沟槽明显,这是焊点处异常受力后失稳断裂的直接原因。图 6 异常断口分析 对图 1 中位置 2 处疲劳开裂位置进行分析,如图 7(a)所示,断裂源区表面具有典型的裂纹源特征,存在一些撕裂后的白色凸起(箭头所示),为表面撕裂粘连痕迹;断口上有细小的晶面,是裂纹顶端发生解理断裂时形成的解理平面,具有典型的沿晶断裂的特点,存在河流状花样,解理平面的形成方向与裂纹扩展方向一致。如图 7(b)所示,靠近裂纹源的扩展区域存在一些光亮度比较大的平滑切面(箭头所示),这是因为在整个裂纹扩展过程中,此区域的扩展速率最低,疲劳循环次数最多,断面不断摩擦挤压,形成光亮凸起的撕裂棱,撕裂棱由微区塑性变形生成,其相当于塑性材料拉伸时的缩颈。由图 7 可以看出,支架断裂属于失稳断裂,其形式为脆性断裂,几乎看不到韧窝。DC01 型点焊管路支架断裂失效分析 北京汽车2023.No.2 29 北北 京京 汽汽 车车 (a)裂纹源区 (b)扩展区 图 7 断口扫描分析 通过以上分析,可以确认:DC01 型空调管路支架开裂为沿晶脆性断裂,其断裂原因分为内因和外因,非设计因素的外力异常挤压磕碰(例如维修、安装等过程中偶然触碰)及熔核直径小是支架开裂的重要外因;内因主要是热影响区组织不均匀,存在大量针状贝氏体组织,同时夹杂相变不完全转化的铁素体及弥散碳化物,导致两相组织性能差异大,位错运动时极易导致应力集中,产生较多残余应力,受到外力影响极易萌生裂纹4。2 改进措施 针对上述支架断裂原因,提出以下改进建议:(1)提高点焊工艺质量,增加熔核区直径,使其满足5.3 mm 要求,并且在焊后进行适当回火,消除过热区的残余应力;(2)尽量减少对支架的外力异常磕碰,提高维修检查频率,尤其注意增加维修过程中对支架的保护措施。依据改进建议,进行了工艺调整,更改了点焊焊接电流及电压,使支架熔核直径增至 5.4 mm,焊接后进行低温回火。将经过工艺改进后的一批支架装车试验 60 天,通过抽检发现未出现断裂问题,工艺改进方案可行有效。3 结束语 本文采用标准的失效分析方法对 DC01 焊接支架断裂问题进行系统分析,对支架生产工艺进行改进,从后续效果可知问题得到解决,这为支架的生产和维修提供一定指导,也为后续此类零件的失效问题解决提供一定的理论和方法借鉴。参考文献 1叶平,沈剑平,王光耀.汽车轻量化用高强度钢现状及其发展趋势J.机械工程材料,2006,30(3):4-7.2徐艳丽,梅文博,高爽,等.冷轧低碳钢 DC01 与不锈钢06Cr19Ni10 电阻点焊工艺研究J.焊接技术,2017,46(8):61-64.3王志苗.双相钢电阻点焊接头力学性能的研究J.热加工工艺,2014,43(1):197-198,204.4黄治军,曾冰林,陈宇.DC01 与 WHT700T 异种汽车用钢高速电阻缝焊研究J.武汉工程职业技术学院学报,2014,26(3):31-33.2022 11 18-收稿日期:(上接第 22 页)目标要求。优化后,前、后车门的最小关门速度均低于 1.2 m/s,在 1.2 m/s 关门速度下测试关门耳压,得到驾驶员位置左耳耳压为 161.3 Pa,右后乘员内耳耳压为 169.2 Pa,均满足目标要求,前、后门关门主观感受有了明显提升。4 结束语 针对某款车型的关门品质问题,从密封系统 参数和气流通道两个方面进行优化,使关门手感和关门耳压得到改善,也为汽车行业同类问题的分析解决提供参考与借鉴。参考文献 1陆琳,张天龙,徐红梅,等.我国汽车零部件产业发展对策研究J.产业与科技论坛,2019,18(9):13-14.2孙龙飞,黄霞,朱琪,等.某车型车门关门力优化方法研究J.汽车科技,2017(6):13-17.2022 11 22-收稿日期:

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