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判断
油层
聚表剂驱注聚
后期
连通
状况
方法
李忠友
孔 云:三次采油驱油剂性能对比与应用 51 判断判断三类油层聚表剂驱注聚后期连通状况的方法三类油层聚表剂驱注聚后期连通状况的方法 李忠友(大庆油田有限责任公司第四采油厂,黑龙江 大庆 163511)摘摘 要:要:低油价时期降本增效势在必行,本文通过储层精细描述、剖面、示踪剂研究成果和间歇停注法“四种依据”动静结合的方法,精准判断三类油层聚表剂驱注聚后期井间连通状况,应用该方法在 X 区块聚表剂驱试验区开发后期识别出 5 个低效无效循环层,指导注采井方案调整 12 井次,有效延长了含水低值期,剩余油得到进一步挖潜,并获得了可观的经济效益,为提高三类油层开发效果提供依据。关键关键词:词:聚表剂驱;三类油层;连通状况;低效无效循环 引引 言言 X区块聚表剂驱试验区是油田公司首次开展的三类油层聚表剂驱现场试验,由于油层“薄、差”的发育特点,层间及平面矛盾均较突出,现场试验注聚后期含水波动较大,有回升的趋势,需要精准判断三类油层聚表剂驱井间连通状况,识别出低效无效循环层,指导注采井方案调整,不断改善聚表剂驱开发效果,为提高三类油层采收率提供技术支撑。1 1 试验基本概况试验基本概况 试验区面积0.324km2,采用12注20采五点法面积井网(中心采出井6口),注采井距100m。试验目的层共10个沉积单元。全区油层平均砂岩厚度12.87m,平均有效厚度4.71m,折算渗透率0.099m2,孔隙体积54.99104m3,地质储量23.91104t。试验区于2008年11月开始注水,2011年4月开始注入B型聚表剂溶液,2016年11月进入后续水驱阶段,累计注入聚表剂溶液占地下孔隙体1.293PV,聚表剂用量为680.0mg/L.PV。2 2 判断三类油层聚表剂驱注聚后期连通状况的方法判断三类油层聚表剂驱注聚后期连通状况的方法 通过先静态后动态“四种依据”动静结合的方法,综合分析最大程度提高井间连通状况研究的精准度,明确主要吸水层及水道方向、识别无效注入井,采取有针对性的注采措施,减少低效无效循环,控制含水回升速度,延长含水低值期,改善了聚表剂驱的开发效果,形成了精准判断三类油层聚表剂驱注聚后期连通状况的有效方法。2.1 依据一精细地质研究成果作为基础 精细地质研究成果是判断井间连通状况有效的静态资料,可以直观的看出各类单砂体展布形态,注采井连通类型及井间初始连通关系。2.1.1 深入刻画各类单砂体展布关系 精细沉积微相研究,通过砂岩厚度与测井曲线相结合综合定相,完善微相识别标准,将沉积微相类型由5种细分成7种,提高了水下分流河道的描述精度。表表 1 1 沉积微沉积微相类型划分标准对比表相类型划分标准对比表 原标准 新标准 类型 判相依据 类型 判相依据 水下分流河道砂 有效1.5m 水下分流河道砂 有效1.5m 同时依据测井曲线特征综合定相 主体薄层砂 有效 0.51.4m 类主体薄层砂 有效 1.01.4m 类主体薄层砂 有效 0.50.9m 非主体薄层砂 有效 0.20.4m 非主体席状砂 有效 0.20.4m 表外砂体 有效=0m 渐变型表外 一类0m、有效=0m 独立型表外 表外0m、一类=0m 泥岩 砂岩=0m 泥岩 表外=0m 2.1.2 精细井间连通关系 综合考虑各单元井物性及其所处河道位置细分注采井连通类型,精细了井间连通关系,根据试验区内注采井连线的接触关系判断连通好差,并将表内层和表外层分开对比。DOI:10.19566/35-1285/tq.2023.01.10252 李忠友:判断三类油层聚表剂驱注聚后期连通状况的方法 一是表内层遵循两个原则。第一原则:河道砂主体薄层砂好于非体薄层砂;第二原则:同类砂体遵循均一型好于渐变型好于突变型好于复杂型,主要依据加权含水饱和度计算,得出“河-河河-主主-主主-河主-非非-非非-主非-主-河 主-非-主非-主-非”。二是表外层遵循两个原则。第一原则针对简单型接触关系:表内砂体好于表外砂体,得出“河-表主-表非-表表-河表-主表-非表-表”;第二原则是针对复杂型接触关系:薄注厚采好于厚注薄采,得出“表河主表主河表主非表非主主非表非主表主表非非表主非表非表主表表非表”。2.2 依据二注采剖面测试结果作为参考 现场试验每年都会定期监测注采剖面,这些测试结果为动态分析人员提供了动态分析资料。根据测试资料,可以直观分析注采井试验以来层间吸水及产液情况,从而判断井组主要吸水层及产液层,判别采出井的来液方向。2.3 依据三示踪剂研究成果作为指导 示踪剂研究可以通过了解注入溶液推进情况,找出注采井间的主要水道方向,明确每口井的主要来液方向,给出强连通强水窜和弱连通低冲刷通道的分布状况。2.3.1 水驱示踪剂研究结果指导化学驱井间连通状况 水驱示踪剂研究成果得出的是水驱情况下井间连通关系及注入水的推进情况。由于注入聚表剂后,油层受药剂的作用会发生一定的变化,因此该结果在化学驱阶段判断井间连通关系只能起到一定的指导作用。2.3.2 聚表剂驱示踪剂研究结果验证优势通道判别精准度 试验区聚表剂驱阶段示踪剂研究由于多种原因是在注聚后期的后期开展的,因此,该研究结果对判断井间连通关系上主要是起到后期的验证作用。2.4 依据四生产动态情况作为验证 整体上根据以往方案调整后注采井动态反应情况判断主要连通方向。但注聚后期,由于在三次采油阶段上过大量的增产增注措施,井间连通关系有可能被改变,因此,应该采取间歇停注寻找采出井主要来液方向。间歇停注是指对采出井周围连通注入井进行间歇停注,注入井停注1周后,对采出井采取连续量油,观察液量变化情况,来判断该采出井的主要来水方向。以采出井A为例,当注入井3关井时,采出井液量下降7.4t,含水下降0.7个百分点,而其它3口注入井关井时采出井动态变化不明显,因此,得出采出井A的主要来液方向为注入井3井。3 3 判断三类油层聚表剂驱连通状况方法的应用效果判断三类油层聚表剂驱连通状况方法的应用效果 3.1 实识别出 5 个方向低效无效注入 通过应用上述“四种依据”动静结合的方法,2016 年在试验区内共识别出5井次低效无效循环层。以B井组为例,注入井吸水剖面显示 S212-13 层为主要吸水层,从栅状图中可以注入井与周围采出井的连通关系较好,分析 4 口采出井产液剖面得出采出井 2 对应层位产液比例为 53.3%、采出井1 对应层位产液比例 36.1%,示踪剂研究成果和间歇停注法均得出注入井 B 的主要供液方向为采出井 2,且该井平均含水为 97.8%,因此,识别出 B 井组 S212-13 层为低效注入层。图图 1 1 注入井注入井 B B 吸水剖面图吸水剖面图 图图 2 B2 B 井组栅状图井组栅状图 3.2 指导个性化方案调整 12 井次,有效延长了含水低值期 精准判断井间连通关系后,指导注采井个性化方案调整12 井次,其中调整 9 井次、堵水 2 井次、压裂 1 井次,均取得了较好的措施效果,促使试验区含水再次下降,由94.2%下降至 92.3%,有效延长了含水低值期。另外,降量 4井次减少低效注入 4370 方,堵水 2 井次减少低效采出 7200吨,有效减少了低效无效循环,达到了降本增效的目的。目前试验区已取得了中心井提高采收率达 11.82 个百分点以上的好效果。以 C 井组为例,识别出 S212-13 层为低效注入层后。通过对无效采出井 5 实施堵水,注入井 C 日注量降量 10m3,调整了平面波及状况,使得与注入井相连的另外两个方向的采出井 6 和采出井 7 开发效果得到改善 (下转第(下转第 8484 页)页)84 杨灵飞:一种代替手动加载的算法在海洋石油 119 上压缩机的应用 图图 1 1 算法功能块算法功能块 Fig.1Fig.1 FDB of algorithmFDB of algorithm 3 3 结结 论论 在实际使用时,机器完成起动后,每个回流阀都从 100%开始往回关,一级的关闭得慢一点,二级稍快一点,在关闭的过程中对入口的压力造成的波动并不大,在一级出口压力和二级出口压力分别满足要求时,二级回流阀的开度值比一级回流阀的开度值小,之后二级回流阀先切换到 PID 自动调节,由于 PID 作用二级回流阀的开度又稍微上调了一点,之后一级回流阀也切换到 PID 自动调节。使用效果达到预期目标。参考文献参考文献 1 毋河海.数字曲线拐点的自动确定J.武汉大学学报:信息科学版,2003,28(3):330-333.2 西门子(中国)有限公司相关的产品资料Z.(上接第(上接第 5252 页)页)_ ,含水进一步下降,分别下降了 1.3 和 2.5 个百分点。3.3 获得了可观的经济效益 试验区的通过应用该方法判断聚表剂驱井间连通关系,及时采取对应措施,促使试验区保持了较好的开发效果,同时,还获得了一定的经济效益。下面简单计算一下化学驱最后一年的获得的经济效益:首先,年注入井共计减少低效注入量 4370m3,节省药剂0.874t,按药剂成本 1.53 万元/吨算,节约药剂费用 1.34万元。其次,年试验区累积增油 4811t,药剂用量 21t,按原油价格为 2396 元/吨,全成本为 1433 元/吨,药剂成本 1.53万元/吨,压裂措施费用 35 万元/井次,堵水措施费用 4.1万元/井次,计算累计创造年经济效益 387.97 万元。4 4 结结 论论 储层精细描述、剖面、示踪剂研究成果和间歇停注法“四种依据”动静结合的方法,判断井间连通状况依据更充分,手段更科学,结果更精准,为更有效的进行动态调整、挖掘三类油层剩余油潜力、提高三类油层开发效果提供依据,为油田持续稳产奠定坚实的基础。参考文献参考文献 1 朱红霞.功能型聚表剂提高采收率技术研究D.北京:中国地质大学,2008.2 王启民,冀宝发,隋军,等.大庆油田三次采油技术的实践与认识J.大庆石油地质与开发,2001,13(4):1-8,16.