第42卷第02期2023年02月煤炭技术CoalTechnologyVol.42No.02Feb.2023doi:10.13301/j.cnki.ct.2023.02.0490前言综采工作面三大主要设备包括采煤机、刮板输送机和液压支架。采煤机骑跨在刮板输送机上,做往复运动截割煤层,刮板输送机既承担着落煤的输送工作,同时连接着液压支架的推移液压缸,还要完成将中部槽和液压支架向截割后煤壁推溜、移架的工作。综采设备与煤壁都保持平直姿态,是设备平稳运行的基础。实际工作中,在经过几轮截割作业后,刮板输送机的直线度就会出现不同程度的形变,轻则增大了设备部件之间的摩擦,造成能源浪费,严重的可能造成链条脱轨,导向滑靴和行走轮的疲劳断裂,导致停工停产。刮板输送机的直线度控制目前还需要通过人工干预完成,针对这种情况设计了基于模糊算法的PLC控制技术,通过对销耳误差和联动误差的补偿,达到控制刮板输送机直线度的目标。实验结果表明,此方案经济有效,在不停机的情况下,能够完成调直目标。1刮板输送机直线度影响因素采煤机完成截割单个截割循环后,液压支架底部的液压缸动作,推动刮板输送机向煤壁方向移动1个截距,并准备下一截割循环。刮板输送机推溜动作主要依赖液压缸来完成,其直线度受推动活塞的影响较大。捷联惯导装置系统是目前常用的输送机直线度调整控制方法之一,具备体积小、易维护、稳定性好等特点。但由于该种控制方式依赖销耳与活塞杆的连接来完成动力传递,所存在的销耳间隙会导致间隙误差和中部槽联动误差的出现,致使动力*国家级职业教育教师教学创新团队课题研究项目(YB2020010302)基于PLC技术的刮板输送机直线度控制方法*高汉昆,孔红(山西工程职业学院,太原030009)摘要:针对刮板输送机在井下综采工作中,其直线度虽可以通过捷联惯导系统等装置对其检测和调整,但由于其与液压支架的销耳连接方式以及其自身各中部槽联动结构,产生的误差无法得到补偿,直线度仍易出现偏差,导致能耗高,设备使用寿命缩短的问题。提出了基于以PLC技术为核心的直线度控制方案,采集位移和流量的数据,根据销耳结构及各中部槽联动误差值,运用模糊推理,对PID控制器参数进行控制调整,计算刮板输送机直线度的调整,计算并控制乳化液累计流量,推动中部槽位移,达到对刮板输送机直线度精准控制。并通过实验进一步验证了此方法准确性和稳定性。关键词:刮板输送机;PLC;模糊PID控制;直线度中图分类号:TH227文献标志码:A文章编号:1008-8725(2023)02-203-03StraightnessCont...