锻造与冲压2023.650Manufacture生产主辅工艺《SUV车型顶盖外板A面数据偏差分析与研究》(上)见《锻造与冲压》杂志2023年第4期SUV车型顶盖外板A面数据偏差分析与研究(下)文/张新龙,赵锋,牛恒仁,王力,刘帅·中国第一汽车集团有限公司SUV车型顶盖外板A面补偿分析产品A面补偿分析根据前面分析,由于采取A面中线区域型面全面补偿,会有整体正向回弹的趋势,所以后部的负回弹塌陷区域暂时不进行补偿。针对该款SUV车型顶盖外板全工序型面的长度方向中心进行A面补偿,如图4所示,图中方框区域为补偿位置,前端中部型面(A处)最大补偿量为2.0mm,中段中部型面(D处)最大补偿量为1.5mm,前段和中段过渡区(B处)型面则进行光顺补偿,补偿量为1.1mm。根据A面补偿后的型面状态分析,可以确认顶盖外板A面(A处/B处/C处/D处)对应的长度方向上中线区域型面明显增高,尤其中部的补偿可以有效地控制中部的胀形定型状态,从而提升A面的整体刚性。CAE回弹数据分析为了更好地确认产品A面补偿后型面状态,进行原产品A面回弹数据的确认并做数据对比,以此作为型面修改的基础数据。⑴成品件支撑回弹确认。如图5所示,合理的支撑能够均衡回弹的不均匀状态,且状态左右对称。⑵各工序A面回弹数据对比。如表1所示,提取各工序A面对应点回弹数据进行对比,确认工序工艺变化对回弹的影响。各工序A面回弹数据对比后可知,顶盖外板长度方向中线区域在拉延工序显示整体正回弹趋势(A处/B处/C处/D处/E处);修边后,前部负回弹加剧(A处),中部正回弹变化(B处/C处/D处/E处),后部负回弹加剧(F处),中部正回弹变化与以往的顶盖外板出现的趋势相反;整形后,前部负回弹加剧(A处),中部正回弹加剧(C处/D处),后部负回弹加剧(F处);天窗修边整形后前部负回弹缓图5产品A面补偿后成品件支撑回弹结果图4A面补偿后型面数据状态ABD512023.6Forging&MetalformingManufacture生产主辅工艺解(A处),天窗区域A面消失(B处/C处/D处),后部向上翻边带动后部主棱线附近负回弹塌陷缓解(F处);全序回弹变化趋势一致,均为前后塌陷状态。A面补偿后数据对比顶盖外板A面补偿后出现A面数据不合格,整体趋势为正值,与顶盖外板A面补偿的型面数据(顶盖长度方向中线数据)作对比,结果显示补偿过量(表6),导致成品件鼓起变形。对比分析:A面补偿中,顶盖外板长度方向中线(A处/B处/C处/D处/E处)补偿量较大,导致出件数据正值偏高,属于补偿过量的状态。重新确认A面补偿思路,中部(B处/C处/D处)成形不充分的主要原因...