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烧结
余热
高效
利用
技术改造
李靖
节能技术与应用52节能 ENERGY CONSERVATIONNO.01 2023360 m2烧结机的余热高效利用技术改造李靖1 景涛1 张思平2 章裕东1(1.中冶长天国际工程有限责任公司,湖南 长沙 410205;2.新余钢铁集团有限公司,江西 新余 338000)摘要:针对新钢360 m2烧结环冷机中低温烟气外排造成的余能浪费及环境污染等问题,进行有动力热风烧结余热高效利用技术改造。在烧结机料面上引入热风,代替传统的自然冷风参与烧结过程,从而降低固体燃耗,改善环冷机周边环境,提高烧结矿品质。结果显示:余热高效利用技术可以有效减少烧结矿环冷过程中热废气的无组织排放,年处理热废气排放量约25 800万m3,改善了烧结矿冶金性能指标。烧结利用系数提高0.010.02 t/(m2 h),固体燃耗降低 2.332.35 kg/t,烧结矿转鼓强度提高 0.50%0.54%,筛分指数降低 0.12%0.14%,FeO含量降低0.32%0.34%。关键词:有动力热风烧结技术;环冷机;低温热废气中图分类号:TF046 文献标识码:A 文章编号:1004-7948(2023)01-0052-04 doi:10.3969/j.issn.1004-7948.2023.01.014Retrofit of the efficient utilization of waste heat in the 360 m2 sintering machineLI Jing JING Tao ZHANG Si-ping ZHANG Yu-dongAbstract:In view of the problems of waste of residual energy and environmental pollution caused by the low temperature flue gas discharge from the 360 m2 sintering ring cooler of Xingang Steel,the technical transformation of high-efficient utilization of waste heat by powered hot air sintering was carried out.The hot air is introduced into the sinter surface to participate in the sintering process instead of the traditional natural cold air,so as to reduce the solid fuel consumption,improve the surrounding environment of the circular cooler and improve the quality of sinter.The result shows that the efficient utilization technology of waste heat can effectively reduce the fugitive emission of hot waste gas in the ring cooling process of sinter,and the annual emission of hot waste gas treatment is about 258 million m3,which improves the metallurgical performance index of sinter.The sintering utilization coefficient(productivity)increasesd by 0.010.02 t/(m2 h),the solid consumption reducesd by 2.332.35 kg/t,the tumbler strength of sinter improvesd by 0.50%0.54%,the screening index decreasesd by 0.12%0.14%,and the FeO content reducesd by 0.32%0.34%.Key words:powered hot air sintering technology;circular cooler;low temperature hot waste gas引言钢铁工业能够推动能源电力、机械制造、交通运输、国防建设、航空航天等工业领域的发展1。为了达到降本增效及节能降耗的需求,对现有钢铁生产技术进行节能环保改造具有重要意义2-3。烧结工序的能源消耗量约占钢铁企业能耗的10%20%4。目前,国内钢铁厂针对烧结余热的回收利用主要有4种方式,分别为利用热废气对烧结混合料进行预热、烧结余热用于生产蒸汽或热水进行循环利用、余热发电、利用烧结热废气进行热风烧结或烟气循环。部分企业将热能直接排放,造成能源浪费和环境污染5-6。钢铁行业中的研究重点包括降低工序能耗、节约生产成本7-8。新钢烧结厂烧结机的固体燃耗较高,采取热风烧结工艺技术对新钢 360 m2烧结机进行余热高效利用技术改造。1生产现状分析新钢烧结厂目前有 3 台 360 m2烧结机,分别为 6#、7#、8#烧结机,于2008年、2009年及2012年投产,年产烧结矿约1 171万t,占烧结厂产量的83.6%,整体设计的节能措施和理念均处于先进水平9-10。新钢烧结厂烧结机的固体燃耗较高,平均约61.5 kg/t。新钢6#、7#、8#烧结机设计时未配备动力热风烧结系作者简介:李靖(1982),男,硕士,高级工程师,研究方向为烧结、球团、料场及钢铁冶金节能环保。基金项目:湖南省科技成果转化及产业化计划(项目编号:2020GK4055);中冶集团“181攻关计划”收稿日期:2022-07-13引用本文:李靖,景涛,张思平,等.360 m2烧结机余热高效利用技术改造与实践 J.节能,2023,42(1):52-55.节能技术与应用53NO.01 2023节能 ENERGY CONSERVATION统;虽然6#、7#烧结机配备了无动力热风管道,但前期设计安装时未考虑环冷机高温段废气余热发电,随着后续余热发电项目的投运,热风管道与余热发电相互影响。(1)管道采热点为环冷机入口,与余热发电采热罩连接,采热点处烟气温度较高(300 以上),直接取出影响发电。(2)通过检测和试验得出,余热发电引风机频率从42 Hz上调至48 Hz时,管道内烟气流速从6.33 m/s降至4 m/s,标况风量从2.46万m3/h降至1万m3/h左右。管道原本的风量小,余热发电上调导致风量减小,改善烧结固耗指标的作用不明显。(3)无动力热风烧结,依靠环冷机废气自然拔力简单引至烧结料面。无动力运行造成热风管道积灰严重,循环风量有限,热废气使用率低,使用效果不明显。因此,拟对新钢6#、7#烧结机新建一套有动力热风烧结余热高效利用系统,从而降低烧结工序能耗。2热风烧结工艺2.1热风烧结余热高效利用技术机理热风烧结余热高效利用技术将烧结矿环冷过程中产生的中低温热废气循环至烧结机料面,以热风的物理热代替固体燃料的化学热进行热风烧结。热风烧结余热高效利用技术可以有效改善因布料偏析导致的料层上下温度分布不均问题,表层烧结矿受热时间延长,在料层自蓄热效果的作用下,可以有效避免料层上部热量不足导致液相生成不充分及因急速冷却造成烧结矿强度降低等现象。热风烧结余热高效利用技术可以降低烧结固体燃料的消耗,有助于加强烧结料层中的氧化性气氛,有效改善烧结矿的冶金性能,大幅提升烧结矿的质量指标。2.2热风烧结工艺流程热风烧结工艺系统将环冷机烧结矿环冷过程中产生的中低温(150250)热风沿着环冷循环烟道经多管除尘器降尘,由一台新设的回热风机将中低温热废气通过烟气分配器进行均匀分配,送入烧结料面上部的循环密封罩内进行热风烧结生产,并将多管除尘器收集的灰尘通过气力输送装置送入生石灰与粉尘配加室除尘灰仓。有动力热风烧结工艺流程如图1所示。热风烧结系统立体模型如图2所示。有动力型热风烧结系统为附属系统,系统部分或全部出现故障时,烧结生产仍能正常进行,或对生产影响较小。采用热风烧结工艺不会影响烧结矿的质量指标及传统的烧结现场生产工艺流程。借助三维仿真软件设计了一种烟气分配器,用于实现均匀送风。烟气分配器流场分布如图3所示。烟气分配器具有管道阻力损失小、分配器各支管风量均匀分配、投资成本低等特点。3热风烧结相关计算与改造根据热风烧结系统配置,主要新增烧结回热风机、多管除尘器、烟气分配器、循环烟气罩及连接设备之间的管路系统等设施。3.1风量计算以一台360 m2烧结机为计算模型,一台烧结机配备两台主抽风机。烧结机风量计算相关参数如表1所示。正常生产条件下,开启2#、3#、4#鼓风机,热风烧结余热高效利用技术拟在3#、4#鼓风机处取风,风温设为图1有动力热风烧结工艺流程图2热风烧结系统立体模型图3烟气分配器流场分布表1烧结机风量计算相关参数烧结机风量计算依据主抽风机入口风量Q1/(m3/min)主抽风机入口压力P/Pa主抽风机入口温度T/烧结机台车长度L1/m点火炉长度L2/m保温罩长度L2/m环冷鼓风机冷却风机风量Q2(5台)/m3/(min台)计算参数18 000-16 50013090668 066节能技术与应用54节能 ENERGY CONSERVATIONNO.01 2023180。主抽风机总风量Q总=2Q1=218 000=36 000 m3/min,标准大气压下,主抽风机总风量为Q标20 416 m3/min。研究拟设计48 m烟气罩,从5#风箱处开始,罩住5#16#风箱(总风箱24个),由现场采集数据得到5#16#风箱的总风量为9 843 m3/min。在风量计算模型中,假设烧结机的漏风率为40%,风箱的漏风率为5%,烟气中水蒸气含量为7%。烧结机顶的进风率q1为51.15%。则5#16#风箱部分烧结机顶进风量Q3=9 84351.15%5 035 m3/min。换算为工况下的循环风量8 000 m3/min(温度为160,考虑20 的温降),循环风量预留一定富余,取8 500 m3/min,换算为标况为5 280 m3/min。3.2余热利用技术设备改造余热高效利用技术改造主要包括环冷机采热罩改造、环冷机骨架改造、烧结机轨道改造、烧结机循环烟气罩改造、给排水改造、电气自动化改造等,增设烧结机回热风机、多管除尘器等。3.2.1烧结回热风机烧结回热风机的风量初定为8 500 m3/min,工作温度约180,进口负压约-1 500 Pa,出口压力1 000 Pa。回热风机考虑外表面设置隔音隔热层。烧结回热风机参数如表2所示。3.2.2多管除尘器多管除尘器的作用是降低烧结烟气中颗粒物含量,减少颗粒物对管道系统及设备的磨损。多管除尘器的工作温度设为 180,工作压力约-1 200 Pa,最大风量约8 500 m3/min。为了减少循环烟气在多管除尘器内的热量损耗,需在其外表面涂设保温材料进行保温,多管除尘器下设置1个灰仓,收集的灰尘通过气力输送装置送入生石灰与粉尘配加室除尘灰仓。4效益分析4.1节能效益烟气比热C空气为1.292 kJ/(m3 ),环冷机烟气温度取 150。假设环冷机烟气输送过程的温度损失为20,烧结机附近环境温度为30,烧结机台车面的烟气温度T=150-20-30=100。环冷机烟气带入热量E环为:E环=Q标C空气T(1)式中:Q标热风烧结新增循环风机标况风量,取7 146 m3/min(根据主抽抽风量计算)。经计算,环冷机烟气带入热量为32 千克标准煤/min。烟气带入热量有效利用率取50%,焦粉折算标准煤系数取0.82计算,采用热风烧结后吨烧结矿节约标准煤为:m=E环/Y(2)Y=Sa(3)式中:m节