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钢结构
网架
厂房
施工
总结
钢结构、钢网架厂房施工总结
联合厂房钢结构工程施工总结
编制:刘金波
审核:常志民
开封天元网架工程有限公司
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接球混合型结构,网格尺寸3.5m*3.5m。厂房含钢量约为49kg/ m2、网架含钢量32kg/m2,,联合厂房主体钢构部分投入钢材约3000余吨。钢构件表面颜色为浅灰色。
厂房钢结构主体于2012-3-25日开工,2012-5-10日安装完成,工期46天。施工范围包括:支撑主结构的钢柱、钢网架主体、山墙小立柱及柱间支撑、附墙柱、支撑屋面系统的小钢梁,工艺要求的网架吊挂连接件、附属内部钢构等。
厂房外貌
二、施工难点
1、施工工期紧。主体工程施工是项目施工中的重中之重,直接影响项目的整体进度、观感质量,甚至关系政府形象、公司形象,要求生产、运输、安装同步协调交叉进行,以确保工程工期质量满足要求;
2、结构复杂、安装难度大。该工程为螺栓球和焊接球混合型钢网架结构,网架跨度大、含钢量大、施工面积大,现场安装难度高;
结构型式
3、质量要求高。该工程为汽车发动机生产基地,要求工程安装精度高。我们必须建立较高的质量标准,严格控制质量,以达到安装的各个检验批100%合格,一次性通过验收。
三、施工前期准备
项目开展前期,焦作市新区管理委员会和万安工程建设监理公司投入了大量的精力,在设计和招标阶段严格把关,为工程的顺利施工打下了良好的基础。
主体工程从2012年3月初签下工程安装合同开始,我公司就着手对图纸进行会审,并向设计院提出了建设性的优化建议,最终得到了设计院的肯定和采纳,对工程的施工有很大的促进。
工程开工仪式
图纸定下后,公司开始满负荷安排本工程的材料加工,在业主和总包方的全力协助下,2012年3月25日我公司进行了第一根钢柱的吊装,3月27日全面展开网架地面拼装施工,截止到5月10日全部完成了主体及配套工程的施工,保证了下道工序顺利交接施工。
在安全质量方面我们采取必要的措施,在现场监理及总包的监督指导下,实现了安全质量零事故。
以下重点从施工、安全、质量等几个方面来阐述本项目的实施过程。
四、施工方案、人员安排、机具调配
针对该工程的大柱网结构、施工面积大、易展开工作面等特点,我们采用局部吊装、空中散装相结合的施工方案。局部吊装是为了打开工作面,充分发挥人海战术,尽量在单位时间内完成更多的工程量。
在材料加工厂,我们依据现场安装顺序安排生产,有计划的组织材料进场,以保证现场施工需求。
网架地面拼装
厂房一区的1-6轴于3月27日开始网架地面十字架拼装,4月7日将地面拼装部分全部吊装到位,已经打开4个工作面,但由于第一个施工班组的施工人员力量有限,公司立即安排第二个施工班组进场,协助1-6轴的施工,截止到4月20日全部完成了第一个单元的网架安装。
整体吊装
我们总结一下一单元的施工情况,工期23天,已经超出了计划工期。在监理及总包的指导下,我们及时找出了问题所在,主要是机具和人员不足、地面拼装工作没有跟上。在第二单元施工中,我们继续加大机具及人力的投入,从4月8日地面拼装开始到完成钢网架的整体施工止共计15天。
4月中旬厂房二区已经了具备钢结构施工条件,我们及时安排第三个施工班组进场,从4月21日开始施工,到5月10日主体全部完工,历时15天,完全保证了屋面施工的顺利进行,也对下一步地面及附属设施的施工创造了有利条件。
主体结构完工
在此次主体结构的施工中,高峰期投入施工人员多达150名,管理人员10多名,吊车最多每天投入达8台。
五、质量控制
施工质量方面,我们严格遵守监理制度的有关报验程序,每道工序完成之后,首先经自检合格后,再报总包检查通过,最终以书面形式上报监理验收,同时通知第三方检测人员现场检测,出具有关报告;
1、项目组织机构。项目部最初由项目经理、现场负责人、技术员、安全员及资料员等6人组成,项目开工后,工地事务过于繁忙,管理人员略显不足,在监理部的指正之下,我们添加了质检员、测量员、材料员、技术负责人及后勤人员等共计11名,真正做到“凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有章可循、凡事有据可查”,对项目施工的顺利施工起到了关键性作用。
2、自检制度。施工期间,从材料进场开始至每道工序结束,我们遵循严格的自检制度。材料进场后,质检员首先检查到场构件的质量,不合格的构配件决不允许使用到工程上,材料员认真核对材料到场数量,做好进场记录,并上报监理留底;网架地面拼装时,管理人员按照规范要求,使用小锤轻击杆件螺栓,检查螺栓紧固程度,使用校验过的钢卷尺测量网架纵横向长度,保证网架拼装在规范之内;网架拼装完成后,安排专业质量检查员核对杆件是否按照图纸施工,有无错误;
3、报验制度。每道工序经自检合格后,上报监理部验收。在此,我公司再次向河南省万安工程建设监理公司瑞庆汽车监理部的全体成员表示诚挚的谢意,对他们完善的监理制度和认真的工作态度表示由衷的敬佩。由于他们的敬业精神,使我们的工作减少了很多错误,保证了工程质量。施工期间,每立一个批钢柱,监理部人员使用经纬仪、水准仪对钢柱安装的垂直度、标高全部复核,最终确保每根钢柱的X、Y向垂直度均在7mm以内、标高控制在5mm以内,完全符合规范要求,给后序网架施工带来很大便利;当时,由于工期紧,任务重,网架地面拼装后,杆件拼装位置出现个别错误现象,监理郭工、李工不畏酷暑,一根根杆件检查、核对图纸,最终发现错误杆件8根; 总之,在监理人员的严格检查之下,工程质量有了一个很大的提高。
4、三检制度。在遵循工地监理制度的前提下,按照国家规范要求,我公司委托有资质的第三方(郑州市建设工程质量检测有限公司)对出厂和安装的产品进行检测,检测比例按照国家有关规定抽检,抽检出不合格的产品按照监理的要求摆放在指定位置或直接清出施工现场,坚决杜绝再次使用在工程上,对安装不合格的产品认真整改,在未经验收合格之前,决不进入下道工序施工。
检测人员在检测
按照规范要求,我们委托郑州市建设工程质量检测有限公司对我公司材料进行以下项目的检测:
钢材的原材料材质检测:60T一个检验批次,不足60T也为一个检验批次;
钢柱加工质量方面:钢柱规格、尺寸,钢柱拼板焊缝探伤,全融透性焊缝探伤,漆膜厚度等;
网架材料加工方面:杆件壁厚、杆件焊缝探伤(20%抽检)、漆膜厚度、螺栓球组合件承载力、螺栓球磁粉探伤、焊接球焊缝探伤等;
钢结构安装质量方面:焊接球安装焊接焊缝探伤、网架安装挠度测量;
在检测单位的严格检测控制下,我们杜绝了不合格产品投入工程安装中。其中,网架杆件探伤检测出8根不合格,焊接球安装焊接焊缝不合格2处,钢柱焊缝未融透3处,螺栓球磁粉探伤不合格一批次。我们按照监理要求,对不合格产品全部清除施工现场,补发新的经检测合格的产品至工地,对钢柱焊缝不合格的地方,委派加工厂到现场维修,直至产品合格。
5、建立资料与施工同步制度:在工程开工时,我们即派专人负责资料的收集、整理、报验工作,真正做到了资料与工程同步进行,施工重要部位还拍了照片,反映了施工的真实性,留下了工程施工最重要的第一手资料。工程竣工后,各项资料齐全。
六、安全文明施工
1、安全、文明施工:施工中,我项目部将安全始终放在首要位置,成立了安全领导小组,制定了安全措施,配备了安全设施,对进入工地前的工人先进行安全教育后才能上岗,并制定奖罚措施,杜绝违反安全操作规程的隐患发生,对发生违规操作的责任人坚决严惩不贷。最终,在监理单位的严格监督和自身不懈努力下,该工程施工中没有出现任何质量问题、安全事故。
2、工人施工作业以外的时间我们制定了严格的作息时间,晚上无故不允许任何工人外出,并设专人购买工人的生活用品,现场管理人员每天坚持查岗,督促工人的作息时间,以保证每天良好的作业状态。
3、每个施工班组设有专职厨师,保证工人的饮食卫生,并组织人员例行检查,保证工人在饮食方面不发生卫生安全问题。
在业主的配合下,在政府质量安全监督站的监督下,在监理的旁站、巡视、检查和其它各部门的关心和支持下,通过项目部全体人员的努力,已圆满完成了该工程项目的全部内容,在验收前所提出的质量问题,我项目部已全部整改完毕。
现经过现场监理及第三方检测单位的检测,已安装完成的主体工程质量良好,各项要求均在施工验收规范之内。所以我们开封天元网架公司所承建的联合厂房钢结构工程是安全的,质量是可靠的,请建设单位放心使用。
开封天元网架工程有限公司
二0一二年六月二十日