2023
化工企业
废气
处理
系统安全
事故
探讨
2023年化工企业废气处理系统平安事故探讨
:对一起化工企业废气处理系统平安事故进行了分析,提出了化工企业废气系统应关注的平安预防措施。得出的结论:化工企业废气系统的平安风险主要为有机废气组分浓度过高,假设系统设计时除静电措施不到位,极易发生平安风险。同时,应在废气出口安装LEL检测装置和自动联锁切断系统,确保事故状态下高浓度废气不进入废气处理系统。
关键词:有机废气;平安装置;LEL
1前言
随着化学工业挥发性有机物排放标准(江苏省)DB—31—6(7年2月1日实施)、挥发性有机物无组织排放把握标准GB2—(年7月1日实施)以及制药工业大气污染物排放标准GB3—、涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准GB4—等一系列行业大气污染物排放标准的公布和实施,同时诸如恶臭污染物排放标准、农药工业大气污染物排放标准、印刷工业大气污染物排放标准等排放标准已经处于征求意见稿的阶段。这些新公布和即将公布的标准对化工行业企业的废气治理提出了更高的要求。其中针对化工企业有机废气排放标准中的非甲烷总烃和臭气浓度指标,如化学工业挥发性有机物排放标准(江苏省)DB—31—6规定了mg/m3,臭气浓度10(无量纲)的排放限值要求,以及恶臭污染物排放标准(征求意见稿)中00(无量纲)的排放限值要求。这些标准的排放限值均和排气筒高度无关,且相比大气污染物综合排放标准GB17—16中非甲烷总烃120mg/m3的排放限值,排放指标均有了大幅度的提升。为此,化工企业在进行全厂废气整治过程中,普遍接受了高温氧化(如RTO)作为废气末端治理设施(1),以到达有效去除废气中有机组分的目的。但是由于局部企业在接受RTO进行废气处理时,未能理解RTO的平安设计及运行理念,致使在设备运行过程中消逝了较多的平安事故(24)。为此,本文以某化工企业RTO运行事故为例进行分析,提出了化工企业全厂废气管道的设计以及RTO的平安设计措施,以供化工企业参考。
2案例状况
本文参照的事故案例为江苏某化工企业,该企业各车间废气收集后集合于全厂废气总管,经二级碱液洗涤塔处理,去蓄热燃烧炉(RTO)进行处理后排放。企业废气总管接受玻璃钢材质,但接入废气总管的支管道比较杂乱,未依据每个车间一根总管进行汇总。某天生产过程中,废气处理设施消逝闪爆,导致RTO旁路风机出口软连接及二级碱洗塔内部连接管道爆裂。事故未消逝人员伤亡,但企业因此停产整顿。
3事故缘由分析
通过分析事故情形,不难得出事故的缘由,即废气浓度过高,超过了爆炸极限,同时有引火源和氧化剂,导致了闪爆消逝。再分析企业废气设施的现场状况,可以得出企业在废气收集上消逝了以下一些问题:(1)废气收集管道接受玻璃钢材质,无法有效导出静电;(2)车间接入废气总管状况杂乱,存在局部废气管道直接从真空泵、活性炭吸附脱附装置出口直接接入总管的状况;(3)废气总管上未安装浓度监控仪表,RTO系统虽设置了平安泄放,但并未与废气浓度进行联锁。
4平安改造措施
针对以上问题,本文提出该化工企业应在废气收集处理、RTO平安联锁上进行改进,主要依据建筑设计防火标准GB016—4(8年版)、石油化工企业设计防火标准(8年版)GB1—8、精细化工企业工程设计防火标准GB2—0、蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术标准HJ3—0等相关平安标准和标准,实行如下平安措施以防范平安事故:首先,化工企业应尽量把握每一个车间排放的废气浓度,做到有组织与无组织废气合理支配。生产车间内因使用真空进行减压蒸馏、输送含有机溶剂物料而产生的真空泵尾气严禁直接接入废气总管。其次,由车间生产过程较长,废气排放浓度波动较大,车间有机废气应设置缓冲装置(洗涤塔)对有机废气进行预处理,以到达以下目的:(1)去除废气中腐蚀性污染物;(2)去除废气中颗粒物和粘性污染物;(3)吸取局部有机物,减轻高浓度废气对后续系统的冲击。第三,输送含有易燃易爆成分的有机废气的管道宜接受金属材质,并做好静电跨接与接地,防止静电产生。管道内废气流速把握在~15m/s范围内,防止废气流速过高产生静电。依据石油化工企业设计防火标准(GB1—8)、大气污染治理工程技术导那么(HJ0—20)等标准要求,应在废气收集管道的必要位置设置泄压装置,如泄爆片。第四,全厂有机废气进入RTO等处理设施前,宜设置吸取装置(PP填料塔)对有机废气进行预处理。闪爆事故情形下,填料塔可作为局部薄弱点进行压力泄爆,削减对燃烧炉体的冲击。第五,增加废气管道上浓度检测仪表的设置。对于化工企业来说,生产中多使用诸如甲苯、二氯甲烷、甲醇等易挥发有机溶剂,假设废气收集系统未经过专业设计,简洁导致车间内有组织废气管道内废气浓度过高,进入RTO系统时会产生平安风险。化工企业应设置废气浓度检测仪器,以监测废气管道中的废气浓度。废气浓度检测可在各车间废气总管和全厂废气总管上进行安装,具体如下:(1)假设某车间使用了大量易挥发的有机溶剂,为了保证装置废气出口浓度在平安范围内(比方在爆炸下限的25%以下),建议企业在车间废气出口管道加装废气浓度检测,可接受IR(红外分析),并增加联锁切断设施,在废气浓度过高时阻挡装置废气进入废气总管。系统设计可参照图1。(2)依据蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术标准HJ3—0,进入RTO的废气浓度应低于爆炸下限的25%。因此,RTO系统管道前应设置LEL检测系统。依据相关工程经验,RTO前LEL检测设备一般选择FID(氢离子火焰)或FTA(火焰温度分析)型。其中FID型仪器对碳氢化合物较为灵敏,对CO/CS2/NH3/H2等可燃物根本不响应,而FTA型仪器灵敏度最高,应用范围最广,但价格也较贵。企业可依据自身状况选择适宜的仪器类型。RTO前LEL的设置一般有两种设计方案,见图2和图3:以上两种方案均能有效疼惜RTO系统的运行平安,区分在于其次种方案对全厂废气管道的距离有确定的要求。各企业可依据厂内实际状况选择适宜的方案。
5结论
综上所述,化工企业在处理厂内有机废气时,应留意平安防范措施的设计。应重点关注废气管道除静电措施、废气浓度监控措施,应留意全厂废气的系统性设计。
参考文献
(1)胡志军,李建军,徐明,等.蓄热式热氧化炉处理农药行业挥发性有机废气(J).广州化学,6,(06):.
(2)王竹槽,胡志军,徐明,等.化工废气RTO净化系统爆炸缘由分析(J).广州化学,7,42(03):.
(3)史风华,王文文.某制药厂RTO系统爆炸缘由分析(J).化工设计通讯,,45():.
(4)王新民,周华君,徐东平,等.化工废气处理系统爆炸缘由分析及预防措施(J).宁波化工,4(01):43.
刘玮 李杰 单位:南通江山农药化工股份 江苏云天环境工程
5