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头孢
激素类
药品
生产线
强排风
效果
验证
编号:TS56-142-00
固体制剂二车间
强制排风过滤效果的验证方案
起草人: 起草日期:
审核人: 审核日期:
批准人: 批准日期:
****药业有限公司
1、目的:收集固体制剂二车间强制排风口的气体,检测气体中残留的药品量是否符合规定的限度标准,证明生产中的粉尘经强制排风过滤后不会对大气造成污染。
2、范围:适用固体制剂二车间强制排风过滤效果的验证。
3、方案制定依据:《GMP》1998年版 《药品生产验证指南》
《GMP实施指南》2001年版 《制药企业GMP管理实用指南》
4、样品的采集:当生产产品时,强制排风开启时,采用STV2无菌检查薄膜过滤器,过滤器安装孔径为0.45μm的微孔滤膜过滤器,采集排气口排出气体中的尘粒。采样时间为从强制排风开启直至生产结束。取出滤膜做为供试品供检测。
5、排放标准:品种残留量少于其最低日治疗剂量(MTDD)的0.001,可认为即使存在很大个体差异,这个残留量也不会使人体产生药理反应,因此依据此来确定残留物限度。排风口单位面积残留物限度计算公式如下:
LD1=MTDD/1000×1000B/UW×1/Dd×1/SA×1000 (ug/cm2)
=MTDD×B/UW×1/Dd×1/SA×1000 (ug/cm2)
其中:MTDD药品的最低日治疗剂量。
SA(cm2)强制排风口的表面积。
B(kg)为生产的最小批量。
Uw(g)为单个制剂的重量。
Dd为每日最多使用制剂数。
根据该生产线的生产能力,最小批量不低于50Kg,因此选择B为50Kg。
该车间的强制排风口有25×25 cm2,32×32 cm2,40×40 cm2三种规格,为确保制订的残留限度安全,取规格最大的排风口计算残留限度,即取SA(cm2)=40×40 cm2=1600 cm2
样品采集时滤膜的残留限度为:LD2=LD1×SB (ug)
其中SB为滤膜的面积,滤膜直径为5cm,其面积为19.6 cm2。
生产头孢氨苄颗粒时的残留限度计算:MTDD:50mg×20=1000mg;Uw=1g;Dd=80;
Ld1=1000(mg)×50(kg)/1(g)×1/80×1/1600 (cm2)×1000=390(ug/cm2)。
LD2=LD1×SB=390×19.6=7644ug
生产醋酸地塞米松片时的残留限度计算:MTDD:0.75mg×2=1.5mg;Uw=0.08g;Dd=16;
Ld1=1.5(mg)×50(kg)/0.08(g)×1/16×1/1600(cm2)×1000=36.6(ug/cm2)。
LD2=LD1×SB=36.6×19.6=717ug
6、残留限度的检测方法:
生产头孢氨苄颗粒时残留限度的检测:将以上待测滤膜上的供试品用流动相约15ml多次洗涤至25ml量瓶中,加流动相稀释至刻度,摇匀,滤过取续滤液,做为供试溶液。
测定:照高效液相色谱法测定。色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以水-甲醇-3.86%醋酸钠溶液-4%醋酸溶液(742∶240∶15∶3)为流动相;检测波长为254nm。理论板数按头孢氨苄峰计算不低于1500。
精密量取该品种含量测定项下的对照品溶液及上述供试溶液10ul注入液相色谱仪,记录色谱图,按外标法以峰面积计算,即得。
备注:如按残留限度为7644ug计算,此方法配制的供试品溶液浓度为7644ug/25ml=305.8ug/ml,该品种含量测定方法中供试品的浓度为200ug/ml,因此用此方法能够检出残留的头孢氨苄。
醋酸地塞米松片残留限度的检测:将以上待测滤膜上的供试品用甲醇约7ml多次洗涤至10ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过取续滤液,做为供试溶液。
测定:照高效液相色谱法测定。
色谱条件与系统适用性试验 用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(40:60:)为流动相;检测波长为240nm。取含量项下的对照品溶液20ul注入液相色谱仪,岀峰顺序依次为地塞米松与醋酸地塞米松,地塞米松峰与醋酸地塞米松峰的分离度应大于20.0。
精密量取含量测定项下的对照品溶液及上述供试溶液20ul注入液相色谱仪,记录色谱图,按外标法以峰面积计算,即得。
备注:如按残留限度为717ug计算,此方法配制的供试品溶液浓度为717ug/10ml=71.7ug/ml,该品种含量测定方法中供试品的浓度为50ug/ml,因此用此方法能够检出残留的醋酸地塞米松。
7.验证实施
验证小组组长:杨志杰,负责验证工作的组织、协调。
成员:郑艳霞:负责验证方案的起草,验证报告的整理。
杨涛:负责组织生产,配合样品采集工作。
徐传香:负责实施验证的取样及检验。
实施:生产前各部门做好验证的准备工作,生产时车间提前通知化验室配合进行样品的采集。验证批次:一批。
8.再验证:
如果存在下列情形之一时,须进行再验证。
(1)更换强制排风箱的过滤器时;
(2)增加最低日治疗剂量更小的品种;
9.验证结果评定与结论
由验证小组对验证结果进行评定并给出结论,最终经验证委员会批准。
附表一:
固体制剂二车间激素类药品生产线
强制排风过滤效果的验证检验报告
风口编号
强排风安装的房间名称
残留物
检测结果
检测日期
检验人
P1
称量
P2
粉碎过筛
P3
制粒干燥
P4
总混
P5
压片
附表二:
固体制剂二车间头孢菌素类药品生产线
强制排风过滤效果的验证检验报告
风口编号
强排风安装的房间名称
残留物
检测结果
检测日期
检验人
P1
称量
P2
粉碎过筛
P3
制粒干燥
P4
总混
P5
胶囊充填
P6
颗粒内包
编号:TS56-142a-00
固体制剂二车间
强制排风过滤效果的验证报告
起草人: 起草日期:
审核人: 审核日期:
批准人: 批准日期:
*****药业有限公司
1、目的:收集固体制剂二车间强制排风口的气体,检测气体中残留的药品量是否符合规定的限度标准,证明生产中的粉尘经强制排风过滤后不会对大气造成污染。
2、由杨志杰、郑艳霞、杨涛、徐传香四位验证小组成员负责验证工作。
3、方案实施情况:
验证小组完全按照已批准的方案分别于2008年2月27日至9月19日对固体制剂二车间强制排风的过滤效果进行了验证。具体数据参见附表。
4、验证结果评定及结论
验证小组通过对固体制剂二车间强制排风过滤效果进行的验证,各排风口的残留物检测指标达到方案中的评价标准,证明生产中的粉尘经强制排风过滤后不会对大气造成污染。
5.再验证:
如果存在下列情形之一时,须进行再验证。
(1)更换强制排风箱的过滤器时;
(2)增加最低日治疗剂量更小的品种;
验证立项申请表
编号:SMP06-001(a)-01
申请部门
固体制剂二车间
申请日期
2010年8月9日
立项题目
固体制剂二车间强制排风过滤效果的验证
立项原因
新建车间
验证目的:
收集固体制剂二车间强制排风口的气体,检测气体中残留的药品量是否符合规定的限度标准,证明生产中的粉尘经强制排风过滤后不会对大气造成污染。
申请部门负责人签名: 年 月 日
主管部门意见:
签 名: 年 月 日
验证委员会意见:
签 名: 年 月 日
编号:SMP06-001(b)-01
验 证 证 书
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验证报告名称:
固体制剂二车间强制排风过滤效果的验证报告
验证报告编号:TS56-142a-00
验证完成日期:2010年8月20日
该验证项目及报告已经审核无误,各项验证结果符合标
准要求,准予投入使用。
验证委员会
年 月 日
备注:1、该项目应在当前验证条件下使用,使用条件发生变更,应报验证委员
会审核,必要时重新验证。
2、设备应按批准的标准操作、维护保养程序进行操作、维护和保养。